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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE
PROCESOS
ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO Y ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
EN EL ÁREA DE COLORACIÓN MECANIZADO DE ETERNIT
ECUATORIANA, PERIODO 2014
TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA
INDUSTRIAL MENCIÓN DE PROCESOS
LUISA GABRIELA CALERO GUERRERO
DIRECTOR: ING. EDGAR RAMOS
Quito, Abril 2014.
Universidad Tecnológica Equinoccial. 2014
Reservados todos los derechos de reproducción.
DECLARACIÓN
Yo LUISA GABRIELA CALERO GUERRERO, declaro que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para
ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias
bibliográficas que se incluyen en este documento.
La Universidad Tecnológica Equinoccial puede hacer uso de los derechos
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de
Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional
vigente.
_________________________
LUISA GABRIELA CALERO GUERRERO
C.I.1721979076
CERTIFICACIÓN
Certifico que el presente trabajo que lleva por título “Estudio del trabajo
y estandarización de procesos para incrementar la productividad en
el área de coloración mecanizado de Eternit ecuatoriana S.A.”, que,
para aspirar al título de Ingeniera Ingeniería Industrial y de procesos,
fue desarrollado por Luisa Gabriela Calero Guerrero, bajo mi dirección y
supervisión, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería; y cumple con las
condiciones requeridas por el reglamento de Trabajos de Titulación
artículos 18 y 25.
___________________
ING. EDGAR GIOVANNY RAMOS NARANJO
DIRECTOR DEL TRABAJO
C.I.1801606805
DEDICATORIA
Dedico mi trabajo y esfuerzo a Dios, por iluminar mi corazón y mente, por
derramar bendiciones sobre mi camino en cada instante.
A mis padres, y hermanas por confiar y creer en mí en todo momento, por no
dejarme desmayar en los momentos de austeridad.
A mis amigos y compañero con los cuales a través del tiempo y la distancia
han sido compañía y la amistad no se ha perdido.
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a la Universidad Tecnológica Equinoccial y al prestigioso grupo
de docentes que durante los años de estudio me supieron brindar el
conocimiento y la confianza necesaria en mi formación profesional, en
especial a los ingenieros: Edgar Ramos, Víctor Carrión, Jorge Viteri.
A la empresa Eternit ecuatoriana S.A. por brindarme la oportunidad de
realizar mi tesis de pregrado y permitirme crecer humana y profesionalmente
en el área de Producción.
I
RESUMEN
Analizando la situación actual de la industria frente a retos como la
globalización, tanto la eficiencia y la eficacia se vuelven puntos críticos para
alcanzar la productividad que permita competir en mercados altamente
competitivos dentro y fuera del país.
Es por esta razón que la tesis desarrollada permite reducir tiempos de
preparación y arranque de máquina en el área de coloración, permitiendo
emplear este tiempo en la transformación de placas de fibrocemento.
Otro de los puntos alcanzados en esta tesis es proveer a los trabajadores de
hojas de trabajo para cada puesto de trabajo, permitiendo a cada operador ,
en especial a los operadores nuevos, conocer detalladamente la actividad
que van a realizar, así como el equipo de protección personal que debe
emplear, la actividad predecesora y siguiente en el proceso, y los puntos
críticos del mismo.
Con la estandarización del proceso se realizó el estudio de tiempos y
movimientos para cada puesto de trabajo del proceso de coloración,
permitiendo aportar al proceso con el tiempo tipo o estándar para el área de
coloración para cada puesto actividad y del proceso en general.
Se analiza un histórico del tiempo empleado para la transformación de
producto gris a color antes y después de la implementación de una gata
hidráulica, la misma que permitió reducir el desperdicio de tiempo generado
por el transporte innecesario de la misma desde un extremo de la línea de
producción al otro.
II
ABSTRACT
Analyzing the current state of the industry address challenges such as
globalization, both efficiency and effectiveness become critical points to
achieve productivity allowed to compete in highly competitive within the
country and abroad markets.
It is for this reason that the thesis developed reduces setup time and
machine in the boot area of coloration, allowing use this time in the
processing of fiber cement boards.
Another point made in this thesis is to provide workers worksheets for each
job allowing each operator especially new entrants to determine in detail the
activities to be undertaken, the personal protective equipment to be used,
predecessor and the next activity in the process, critical points.
With the standardization of the process time and motion study for each job
the coloring process was conducted to contribute to the process allowing
time type or standard for the area of coloring activity for each position and the
process in general.
A record of the time spent for the processing of gray product color before and
after the implementation of a hydraulic jack is analyzed, allowing the same
time reducing waste generated by the unnecessary transport of the same
from one end of the production line to another
III
ÍNDICE DE CONTENIDOS
PÁGINA
RESUMEN I
ABSTRACT II
1. INTRODUCCIÓN 1
1.1 OBJETIVOS 3
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 3
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
1.2 ALCANCE 4
2. MARCO TEÓRICO 5
2.1 PRODUCTIVIDAD 5
2.1.1 TOMA DE DECISIONES, DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 7
2.2 ESTUDIO DE MÉTODOS DEL TRABAJO 8
2.2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MÉTODOS 9
2.2.2 PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO DE ESTUDIO 9
2.2.2.1 Seleccionar el Trabajo que se Requiere Mejorar 9
2.2.2.2 Registrar los Detalles del Trabajo 10
2.2.2.3 Analizar los Detalles del Trabajo 10
2.2.2.4 Desarrollar el Nuevo Método de Trabajo 10
2.2.2.5 Adiestramiento a los Operadores en el Nuevo Método 11
2.3 DIAGRAMAS 11
2.3.1 DIAGRAMAS DE PROCESO 11
2.3.2 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÒN 12
IV
PÁGINA
2.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO 13
2.3.3.1 Elementos del Diagrama de Flujo de Procesos 13
2.3.4 DIAGRAMA HOMBRE- MÀQUINA 15
2.3.4.1 Pasos para la Construcción del diagrama hombre- máquina 16
2.3.5 DIAGRAMA BIM ANUAL 18
2.3.5.1 Pasos para la Construcción del Diagrama Bimanual 19
2.4 ESTANDARIZACIÒN DE LA OPERACIÒN 20
2.4.1 ETAPAS DE LA ESTANDARIZACIÒN DE LA OPERACIÒN 20
2.4.2 HOJA DE TRABAJO 20
2.4.2.1 Componentes de la Hoja de Trabajo 20
2.5 APLICACIÒN DEL NUEVO MÈTODO 23
2.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MÈTODO DE TRABAJO 23
2.5.1.1 Mantener el Nuevo Método 25
2.5.1.2 Proponer el Nuevo Método de Trabajo 25
2.5.1.3 Desarrollo del Método Mejorado 25
2.5.1.4 Implantación del Método Mejorado 25
2.5.1.5 Mantener el Nuevo Método de Trabajo 25
2.5.1.6 Capacitación del Trabajador 26
2.6 MEDICIÒN DEL TRABAJO 26
2.7 ESTUDIO DE TIEMPOS POR CRNÒMETRO 26
2.7.1 PASOS BÁSICOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS POR CRONÒMETRO 28
2.7.1.1 Preparación 28
2.7.1.2 Ejecución del Estudio de Tiempos 29
V
PÁGINA
2.7.1.3 División de la Operación en Movimientos 30
2.8 MEDICIÓN DEL TIEMPO 31
2.8.1 CRONÓMETRO DIGITAL 31
2.8.2 UTILIZACIÓN DE VIDEO GRABADORAS 32
2.8.3 TABLERO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 32
2.8.4 HOJA DE OBSERVACIONES 32
2.9 OBSERVACIONES NECESARIAS PARA CALCULAR EL TIEMPO NORMAL 35
2.9.1 FORMULA ESTADÍSTICA 35
2.9.2 ÁBACO DE LIFSON 36
2.9.3 TABLA DE WESTINGHOUSE 38
2.9.4 CRITERIO DE GENERAL ELECTRIC 38
2.9.5 VALORACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO 39
2.9.5.1 CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 39
2.10 CURVA DEL APRENDIZAJE 40
2.10.1 REQUISITOS PARA LA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 41
2.10.2 MÉTODOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELACIÓN 42
2.10.3 SUPLEMENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS U HOLGURAS 42
2.10.4 HOLGURAS CONSTANTES 43
2.10.5 HOLGURAS POR FATIGA CONSTANTE 43
2.10.5.1 Niveles de Iluminación 44
2.10.6 HOLGURAS POR MONOTONÍA 44
2.11 TIEMPO TIPO O ESTÁNDAR 45
2.12 MUESTREO DEL TRABAJO 46
VI
PÁGINA
2.12.1 VENTAJAS DEL MUESTREO DEL TRABAJO 47
2.12.2 DESVENTAJAS 47
2.12.3 METODOLOGÍA DEL MUESTREO DEL TRABAJO 47
2.12.4 TÉCNICAS DEL MUESTREO DEL TRABAJO POR ATRIBUTOS 48
3. METODOLOGÍA 53
3.1 DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DEL MÉTODO DE TRABAJO PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN 56
3.1.1 ARRANQUE Y LIMPIEZA 56
3.1.2 FABRICACIÓN 56
3.1.3 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN, TIEMPOS DE FABRICACIÓN, PARA EL PERIODO ENERO- ABRIL 2013 57
3.1.4 RESUMEN DEL HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN. PERIODO ENERO- ABRIL 2013 58
3.1.5 GRÁFICAS DEL HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN, ENERO- ABRIL 2013 59
3.1.6 TOMA DE DECISIONES 60
3.1.6.1 Lluvia de Ideas 60
3.1.6.2 Diagrama Causa- Efecto 61
3.1.7 TOMA DE DECISIONES 62
3.1.8 DIAGRAMAS DE PROCESO 62
3.1.8.1 Diagrama de Proceso del Área de Coloración 63
3.1.8.2 Diagrama de proceso de la operación preparación de insumos y máquina 64
3.1.8.3 Diagrama de Procesos para la Operación Selección de Placas y Corrección de Defectos 65
3.1.8.4 Diagrama de Proceso: Operación: Pintado de Placas 65
VII
PÁGINA
3.1.8.5 Diagrama de Proceso, Operación: Inspección y empacado de placas. 65
3.1.9 DIAGRAMA DE FLUJO 66
3.1.10 DIAGRAMA DE RECORRIDO. 67
3.1.11 DIAGRAMA HOMBRE- MÀQUINA 68
3.1.11.1 Diagrama Hombre- Máquina de la Operación: Selección de Placas y Alimentación a la Banda Transportadora 1 68
3.1.11.2 Diagrama Hombre –Máquina de la Operación: Corrección de Defectos en la Banda Transportadora 68
3.1.11.3 Diagrama Hombre Máquina de la Operación: Retirado de la Placa y Empacado 69
3.1.12 DIAGRAMA BIMANUAL 69
3.1.12.1 Diagrama Bimanual de la Operación Clasificación de Placas 69
3.1.12.2 Diagrama Bimanual de la Operación de Corrección de Defectos 70
3.1.12.3 Diagrama Bimanual de la Operación Empacado de Placas 70
3.1.13 MÉTODO DE TRABAJO ESTANDARIZADO 70
3.1.14 DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS REALIZADAS 70
3.1.15 HOJAS DE TRABAJO 71
3.1.16 DIAGRAMAS DE RECORRIDO. 72
3.2 ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO 72
3.2.1 MEDICIONES DE TIEMPO CON CRONÓMETRO 73
3.2.1.1 Elementos extraños 73
3.2.1.2 Verificación de tiempos 74
3.2.2 VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 75
3.2.2.1 Valoración de la Actuación Para la Operación: Selección de Placas 76
VIII
PÁGINA
3.2.2.2 Valoración de la Actuación para la Operación: Corrección de Defectos 77
3.2.2.3 Valoración de la Actuación para la Operación: Transporte en la Banda Transportadora No.1 78
3.2.2.4 Valoración de la Actuación para la Operación: Precalentamiento de la Placa 78
3.2.2.5 Valoración de la Actuación Para la Operación: Pintado de la Placa 78
3.2.2.6 Valoración de la Actuación para la Operación: Colocación de la Mancha 78
3.2.2.7 Valoración de la Actuación Para la Operación: Secado de la placa. 79
3.2.2.8 Valoración de la actuación para la operación: inspección y empacado de la placa 80
3.2.3 SUPLEMENTOS 81
3.3 TIEMPO TIPO O ESTÁNDAR 82
3.3.1 OPERACIONES AUTOMÁTICAS Y MANUALES DEL PROCESO 82
3.3.2 TIEMPO TIPO 83
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 85
4.1 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN MÉTODO PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN, PERIODO ENERO-ABRIL 2013 85
4.2 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN MÉTODO ESTANDARIZADO DE TRABAJO, PERIODO MAYO- AGOSTO 2013 87
4.3 COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE PREPARACIÓN Y DE FABRICACIÓN ENTRE EL MÉTODO ANTERIOR Y EL MÉTODO ACTUAL. 89
4.4 MEJORAS AL ADICIONAR UNA GATA HIDRÁULICA AL PROCESO 91
4.5 COSTO BENEFICIO 93
IX
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 95
5.1 CONCLUSIONES 95
5.2 RECOMENDACIONES 95
6. BIBLIOGRAFÍA 96
X
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA PÁGINA
FIGURA 1. CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD 6
FIGURA 2. CONCEPTO DE EFICACIA Y EFICIENCIA 7
FIGURA 3. EJEMPLO DE DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 8
FIGURA 4. ELEMENTOS DE LOS DIAGRAMAS DE PROCESO 12
FIGURA 5. DIAGRAMA DE PROCESO 13
FIGURA 6. ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 14
FIGURA 7. ELEMENTOS DIAGRAMA DE FLUJO 15
FIGURA 8. DIAGRAMA HOMBRE –MÁQUINA 16
FIGURA 9. CÁLCULOS DE TIEMPOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS. 17
FIGURA 10. THERBLIGS EFICIENTES 18
FIGURA 11. THERBLIGS INEFICIENTES 19
FIGURA 12. HOJA DE TRABAJO 21
FIGURA 13. MASCARILLA 21
FIGURA 14. TAPONES AUDITIVOS 22
FIGURA 15. GAFAS DE SEGURIDAD 22
FIGURA 16. GUANTES DE SEGURIDAD 22
FIGURA 17. MANDILES DE SEGURIDAD 22
FIGURA 18. CASCO 22
FIGURA 19. ZAPATOS DE SEGURIDAD 23
FIGURA 20. TÉCNICAS PARA LA MEDICIÓN DEL TRABAJO 26
FIGURA 21. PASOS BÁSICOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO 27
XI
FIGURA PÁGINA
FIGURA 22. CRONÓMETRO DIGITAL 31
FIGURA 23. VIDEOCÁMARA 32
FIGURA 24. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS. 34
FIGURA 25. ÁBACO DE LIFSON 37
FIGURA 26. CURVA DEL APRENDIZAJE 41
FIGURA 27. REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO TIPO 42
FIGURA 28. REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO TIPO O ESTÁNDAR 45
FIGURA 29. ÁREA ENTRE LAS COORDENADAS ±𝟏𝛔 49
FIGURA 30. ÁREA ENTRE LAS COORDENADAS ±𝟐𝝈 49
FIGURA 31. ÁREA ENTRE LAS COORDENADAS ±𝟑𝝈 49
FIGURA 32. ÁBACO DE ALDERIDGE 52
FIGURA 33. MAPA DEL ÁREA DE COLORACIÓN 54
FIGURA 34. VISTA DE PLANTA DEL ÁREA DE COLORACIÓN 57
FIGURA 35. HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN, ENERO-ABRIL 2013 59
FIGURA 36. DIAGRAMA CAUSA EFECTO. ÁREA DE COLORACIÓN 61
FIGURA 37. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE COLORACIÓN 67
FIGURA 38. OPERACIONES MANUALES Y AUTOMÁTICAS DEL PROCESO DE COLORACIÓN, ETERNIT ECUATORIANA S.A. 82
FIGURA 39. RESUMEN DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN Y TIEMPO DE PREPARACIÓN, ENERO –ABRIL 2013 87
FIGURA 40. RESUMEN DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN Y TIEMPO DE PREPARACIÓN, ENERO –ABRIL 2013. 89
FIGURA 41. COMPARATIVO DE TIEMPOS DE PREPARACIÓN MENSUAL PARA EL MÉTODO PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN Y DEL MÉTODO ESTANDARIZADO. 91
X
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA PÁGINA
TABLA 1. TABLA DE WESTINGHOUSE. 38
TABLA 2. NÚMERO DE CICLOS A OBSERVAR, CRITERIO DE GENERAL ELECTRIC 38
TABLA 3. CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 39
TABLA 4. EXPOSICIÓN DE RUIDO PERMISIBLE 44
TABLA 5. NIVEL DE CONFIANZA VS CERTIDUMBRE 50
TABLA 6. DESCRIPCIÓN DEL HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN ENERO- ABRIL 2013 58
TABLA 7. RESÚMEN DEL HISTÓRICO DE FABRICACIÓN, ENERO- ABRIL 2013 58
TABLA 8. NÚMERO DE OBSERVACIONES NECESARIAS SEGÚN EL CRITERIO DE LA TABLA DE WESTINGHOUSE. 72
TABLA 9. ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO, ELEMENTOS EXTRAÑOS, ÁREA DE COLORACIÓN 73
TABLA 10. ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO, ELEMENTOS EXTRAÑOS 75
TABLA 11. VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN, OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PLACAS 76
TABLA 12. SUMATORIA DE LA VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN, OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PLACAS 77
TABLA 13. CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN, OPERACIÓN: CORRECCIÓN DE DEFECTOS 77
TABLA 14. SUMATORIA DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN, OPERACIÓN: CORRECCIÓN DE DEFECTOS 78
TABLA 15. CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA OPERACIÓN: COLOCACIÓN DE LA MACHA 79
TABLA 16. SUMATORIA DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN, OPERACIÓN: COLOCACIÓN DE LA MANCHA. 79
XI
TABLA PÁGINA
TABLA 17. CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA OPERACIÓN: INSPECCIÓN Y EMPACADO DE PLACAS. 80
TABLA 18. SUMATORIA DE LA CALIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN: INSPECCIÓN Y EMPACADO DE PLACAS 81
TABLA 19. ESTUDIO DE TIEMPO CON CRONOMETRO, RESÚMEN DE SUPLEMENTOS, ÁREA DE COLORACIÓN. 81
TABLA 20. TIEMPO TIPO O TIEMPO ESTÁNDAR DEL CADA OPERACIÓN PARA EL ÁREA DE COLORACIÓN. 84
TABLA 21. RESUMEN DEL HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN, ENERO-ABRIL 2013. 85
TABLA 22. RESUMEN DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN, TIEMPO DE PREPARACIÓN Y TIEMPO TOTAL ENERO-ABRIL 2013. 86
TABLA 23. RESUMEN DEL HISTÓRICO DE FABRICACIÓN MAYO- AGOSTO 2014.. 88
TABLA 24. TIEMPO DE ARRANQUE, TIEMPO DE FABRICACIÓN, TIEMPO MENSUAL DEL MÉTODO ESTANDARIZADO 89
TABLA 25. REDUCCIÓN DE TIEMPO DE PREPARACIÓN MENSUAL PARA EL MÉTODO PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN Y EL MÉTODO ESTÁNDAR. 90
TABLA 26. COMPARATIVO DEL TONELAJE PINTADO Y EL TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA EL MÉTODO PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN Y EL MÉTODO POSTERIOR A LA ESTANDARIZACIÓN. 92
TABLA 27. COMPARATIVO DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN Y EL TONELAJE PINTADO PARA EL MÉTODO PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN Y EL MÉTODO POSTERIOR A LA ESTANDARIZACIÓN. 93
XII
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO PÁGINA
ANEXO 1 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE COLORACIÓN
MECANIZADO. ENERO - ABRIL 2013. 98
ANEXO 2 DIAGRAMA DE PROCESO, ÁREA DE COLORACIÓN. ETERNIT
ECUATORIANA S.A. 99
ANEXO 3 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN: PREPARACIÓN
DE INSUMOS Y MÁQUINA. 100
ANEXO 4 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN SELECCIÓN DE
PLACAS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS. 101
ANEXO 5 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN DE PINTADO
102
ANEXO 6 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN EMPACADO DE
PLACAS 103
ANEXO 7 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE
COLORACIÓN, OPERACIÓN SELECCIÓN DE PLACAS Y CORRECCIÓN
DE DEFECTOS 104
ANEXO 8 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE
COLORACIÓN, OPERACIÓN EMPACADO DE PLACAS 105
ANEXO 9 DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA. ÁREA DE COLORACIÓN,
OPERACIÓN SELECCIÓN DE PLACAS Y ALIMENTACIÓN A LA BANDA
TRANSPORTADORA 1. 106
ANEXO 10 DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA. ÁREA DE COLORACIÓN,
OPERACIÓN CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LA A LA BANDA
TRANSPORTADORA 1. 107
XIII
ANEXO 11 DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA. ÁREA DE COLORACIÓN,
OPERACIÓN RETIRADO DE LA PLACAS DE LA BANDA
TRANSPORTADORA 2 Y EMPACADO 108
ANEXO 12 DIAGRAMA BIMANUAL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN
DE CLASIFICACIÓN DE PLACAS 109
ANEXO 13 DIAGRAMA BIMANUAL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN
DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS 110
ANEXO 14 DIAGRAMA BIMANUAL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN
DE EMPACADO DE PLACAS 111
ANEXO 15 HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, PUESTO DE
TRABAJO: PREPARACIÓN DE INSUMOS Y MÁQUINA 112
ANEXO 16 HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN:
LIMPIEZA DE MÁQUINA 113
ANEXO 17 HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN MECANIZADO,
OPERACIÓN: PREPARACIÓN DE MÁQUINA 114
ANEXO 18 HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN:
SELECCIÓN DE PLACAS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS 115
ANEXO 19 HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN:
EMPACADO DE PLACAS 116
ANEXO 20 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE
COLORACIÓN, OPERACIÓN SELECCIÓN DE PLACAS Y CORRECCIÓN
DE DEFECTOS 117
ANEXO 21 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE
COLORACIÓN, OPERACIÓN EMPACADO DE PLACAS 118
XIV
ANEXO 22 ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO PARA DIEZ
MEDICIONES 119
ANEXO 23 ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO PARA EL
PROCESO DE PINTADO EN EL ÁREA DE COLORACIÓN. 120
ANEXO 24 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN
MAYO-AGOSTO 2013 121
1. INTRODUCCIÓN
1
1. INTRODUCCIÓN
La empresa Eternit ecuatoriana desde hace 75 años se dedica a la
fabricación de placas de fibrocemento en una variedad de presentaciones
siendo las placas onduladas P7 92 de 8p y P7 111 de 8p los productos de
mayor venta.
Dentro de las líneas de producción de la empresa Eternit ecuatoriana está la
línea de producción placas, producción moldeados, elaboración de pinturas y
de coloración mecanizado o también conocida como tren de coloración.
La investigación estudiará la línea de coloración mecanizado la cual opera
160 horas al mes, y que en ocasiones depende de los requerimientos del
cliente que internamente se los denomina como factibilidades, se trabaja 10
horas diarias y sábados.
El tren de coloración labora con 8 personas, un solo turno al día.
Los productos de línea son: teja residencial color cerámica, el caballete
residencial color cerámico, el celonit plus y celonit champeado, estos
productos tienen stock de seguridad de 6000 tejas residenciales color
cerámico, 400 caballetes residenciales y 2000 unidades década celonit.
Para transformar placa gris, tejas, moldeados, perreras y celonit producidos
en planta a producto color, éstos deben ser liberados por el departamento de
calidad y pasar del patio de producto en proceso al tren de coloración. Este
producto es clasificado ya que en muchas ocasiones el producto tiene
defectos, el cual debe ser reclasificado y requiere de al menos 2 o 3 horas
cada día antes de ser pintados.
Para esta línea de coloración se tomará como referencia el pintado de 800
placas (P7 92 de 6p) en un turno de ocho horas aproximadamente, este
tiempo mencionado incluye la clasificación o selección de las mismas. En
otras ocasiones se pintan 1150 placas (P7 92 de 6p) en el mismo tiempo, es
2
decir ocho horas, y lo que se busca es encontrar los motivos de la diferencia
en el tiempo de fabricación de este producto terminado.
El problema también radica en que no se logra cumplir con las demanda del
cliente y lo que se busca es incrementar la productividad de tren de
coloración, reducir tiempos de espera e innecesarios, controlar la logística de
materias primas que se utilizan, entre otros.
El incumplimiento de factibilidades o entregas de productos de línea se debe
a que no siempre el mismo personal se encuentra resanando placas,
pintando perreras, alimentando al Tren o máquina de coloración, empacando
en plástico el producto terminado, y estas actividades no se lo realiza de la
misma manera, ya que este personal rota en sus puesto de trabajo de
acuerdo a las necesidades, urgencias de entrega de productos.
Al momento no se cuenta con un método establecido para realizar el trabajo
y se busca es reducir actividades innecesarias para producir más producto
color en menos tiempo.
Debido a que actualmente se pintan 250 toneladas mensuales y se busca
incrementar las toneladas pintadas. Una posible restricción es que el
personal no realiza el resanado, alimentación de placas al tren, champea o
empaca siguiendo una metodología adecuada de trabajo, para lo cual un
estudio de métodos de trabajo y estandarización de procesos aportará para
el logro los objetivos de incremento de toneladas de producto pintado.
Debido a que hay meses en los que el tonelaje de producto pintado es alto
(250 toneladas por mes), y bajo en otros meses (200 toneladas por mes), se
justifica que el estudio del trabajo logrará estandarizar actividades en el área
de coloración mecanizado de Eternit ecuatoriana.
Si se diseña un estudio de métodos de trabajo en el área de coloración
mecanizado se podrá identificar los diferentes métodos de trabajo no
3
estandarizados que los operarios utilizan al momento de clasificar el
producto, pintarlo, empacarlo, es decir utilizan un método no estandarizado.
El estudio de métodos del trabajo buscará incrementar de 1200 unidades
pintadas por día que se pintan actualmente a 1400 unidades del producto P7
92 de 8p, y buscará incrementar la productividad de esta área, reducir
tiempos de entrega en la empresa Eternit ecuatoriana.
El objetivo de este estudio es desarrollar un estudio de métodos del trabajo y
estandarización de procesos para incrementar la productividad en el área de
Coloración Mecanizado en Eternit ecuatoriana.
Investigar las operaciones actuales aplicadas en el área de coloración para
posteriormente estandarizar operaciones, analizar los procesos para
encontrar las restricciones que posee el tren de coloración, determinar el
costo beneficio de la estandarización del trabajo en el área de coloración
mecanizado en Eternit ecuatoriana, Realizar la estandarización de tiempos
del nuevo método de trabajo.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un estudio de métodos del trabajo y estandarización de procesos
para incrementar la productividad en el área de Coloración Mecanizado en
Eternit ecuatoriana.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar las operaciones actuales aplicadas en el área de coloración
mecanizado para posteriormente estandarizar operaciones, analizar los
procesos para encontrar las restricciones que posee el tren de
coloración.
Investigación teórica, metodológica para el estudio de métodos de trabajo
y estandarización del mismo.
4
Levantar procesos actuales del área de coloración para encontrar las
restricciones actuales.
Realizar un estudio de tiempos del método actual de trabajo.
Determinar el costo beneficio de la estandarización del trabajo en el área
de coloración mecanizado en Eternit ecuatoriana.
Realizar la Estandarización de tiempos del nuevo método de trabajo.
1.2 ALCANCE
Desde los métodos actuales empleados en el proceso de coloración, diseño
del nuevo método de trabajo, estandarización del nuevo método de trabajo,
medición de trabajo, procedimientos para medir tiempos, fórmulas de
tiempos, analizar las restricciones actuales, reducir las mismas con análisis
de productividad, análisis de costo-beneficio de las mejoras implementadas
en el tren de coloración de Eternit ecuatoriana.
2. MARCO TEÓRICO
5
2. MARCO TEÓRICO
2.1 PRODUCTIVIDAD
De acuerdo con (IÑIGO, 2012) ; (GARCÍA, 2005) (ROBBINS, STEPHEN P
Y COULTER, MARY, 2005) desde la creación de la máquina de vapor por
James Watt, y la máquina de hilar el ser humano cambió totalmente la
relación que llevaba con la naturaleza hasta entonces, empezó con la
explotación a gran escala de recursos naturales que fueron empleados para
todo para mejorar industrias como la agrícola, minera, de transporte,
construcción, textil, etc., naciendo así la clase obrera y su explotación,
desde el año de 1824 empiezan a regir las primeras leyes para proteger a
los trabajadores de la explotación laboral.
La revolución industrial no solo trajo consigo el progreso económico y
tecnológico, sino también cambios demográficos, laborales, sociales.
Para el año de 1911 Frederick Taylor (ingeniero mecánico), realizó estudios
y experimentos para reducir el esfuerzo de los operadores mediante la
simplificación de procesos, la automatización de los mismos, estos estudios
que nacieron dentro de una fábrica de acero en Pensilvania.
Frederick Taylor se ganó el nombre de padre de la administración científica,
pues sus estudios se difundieron por Estados Unidos, Alemania, Francia,
Rusia y Japón.
La necesidad de expansión de la economía de cada país o región da paso a
la globalización de mercados y comunicaciones, trae consigo la búsqueda de
la eficacia, eficiencia, calidad, sostenibilidad, competitividad de procesos
para ser competitivos.
La toma decisiones empresariales, como por ejemplo la comercialización de
productos y la retroalimentación de las especificaciones de estos a tiempo,
dentro de estos desarrollos tecnológicos en telecomunicaciones se
destacan:
6
El computador.
El internet.
Los Teléfonos móviles
Servicios de entrega inmediatos.
La globalización de mercados exige a las industrias a tener procesos
productivos flexibles, rentables y eficientes, es por eso que el estudio y
análisis de los proceso se vuelve parte importante para reducir esfuerzos
innecesarios, desperdicios en manos y materias primas, estandarizar
procesos.
Figura 1. Concepto de productividad.
(GARCÍA, 2005)
De acuerdo con (NIEBEL, 2009); (PALACIOS, 2009) la productividad de una
empresa busca:
Aumentar el volumen de producción con la misma cantidad de recursos.
Producir el mismo volumen de producción pero reduciendo la cantidad de
recursos.
Aumentar el volumen de producción y reducción de la cantidad de
insumos.
Eliminar todos los desperdicios que sean posibles.
La productividad es medida mediante la relación entre resultados logrados
(eficacia) y los recursos empleados (eficiencia).
Productividad.
Se llama productividad al grado de rendimento de los recursos
disponibles para alcanzar objetivos preestablecidos.
7
Figura 2. Concepto de eficacia y eficiencia.
(KRAJEWSKY, 2008)
Para analizar la productividad se pueden analizar algunos parámetros que
facilitan su medición:
Hombre.
Dinero.
Materiales.
Métodos.
Mercados.
Máquinas.
Medio ambiente.
Mantenimiento del sistema.
El objetivo de la productividad es proporcionar mayores beneficios para el
obrero, para los empresarios, consumidores (reducción de precios). La
productividad genera mejora en todos los procesos de la empresa, que se
traduce en calidad de productos, reducción de precios, estabilidad de
empleo, mayor beneficios.
2.1.1 TOMA DE DECISIONES, DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
De acuerdo con (PALACIOS, 2009) y (ACUÑA, 2004) la toma de decisiones
busca soluciones a problemas que generan costos elevados y desperdicios,
reprocesos, demoras entregas, o para alcanzar objetivos y metas trazadas.
Eficacia: Se define como el grado con
el que se alcanzan de los objetivos.
Eficiencia: Es el grado con el que se alcanza objetivos con la menor cantidad de recursos.
La eficiencia también mide las horas- hombre, horas -máquina de una empresa para alcanzar la
productividad.
8
El diagrama causa –efecto es una representación gráfica que permite
analizar motivos que generan un fenómeno, este diagrama es también
llamado como diagrama de Ishikawa por su creador el gurú de la calidad,
Kaoru Ishikawa, 1943.
Figura 3. Ejemplo de diagrama Causa-efecto.
(GALGANO, 1995)
En este diagrama se construye de forma sistemática, las causas que pueden
determinar un problema, se analizan los procesos requeridos para la
prestación de servicios, colocándolos en las ramas del diagrama
Para la construcción de este diagrama, en las ramas se colocan las posibles
causas del efecto a analizarse, para un análisis de problemas en la industria
generalmente se analizan factores tales como: mano de obra, métodos,
mantenimiento, maquinaria, materiales, medio ambiente.
La construcción de este diagrama comienza colocado en la parte derecha el
efecto a investigar sus causas, seguido de una fecha horizontal en la cual la
saeta va dirigida al efecto, se debe realizar una lista de las posibles causas y
se puede colocarlas de forma cronológica y se las debe valorar para analizar
las influencias que éstas ejercen sobre el efecto, se debe verificar las causas
y su valoración
2.2 ESTUDIO DE MÉTODOS DEL TRABAJO
En varias investigaciones (PALACIOS, 2009) (CHASE, JACOBS, &
AlQUILANO, 2005) concluyen que el estudio de métodos analiza y simplifica
el trabajo en industrias manufactureras para incrementar la productividad,
9
basándose en la seguridad y salud del trabajador, evitando la fatiga del
mismo, pagando salarios lo más justos que sean posibles de lograr. Para
simplificar el trabajo se debe tener una mente abierta al cambio, se debe
tomar en cuenta la causas de complicaciones, demoras, lesiones, etc., mas
no sobre los efectos. Es importante trabajar también sobre los hechos reales
más no sobre las opiniones ya que éstas están condicionadas al miedo o
dudas al cambio. El objetivo de la simplificación del trabajo siempre debe ser
la mejora del mismo, para ello el sentido común es importante.
2.2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MÉTODOS
Ahorros de tiempo en horas hombre, horas –máquina.
Reducir tiempo de producción.
Mejorar los procesos.
Reducir uso de recursos.
Reducir esfuerzo del trabajador y reducir la fatiga.
Crear mejores condiciones de trabajo.
2.2.2 PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO DE ESTUDIO
El procedimiento para el estudio del trabajo busca simplificar procesos
productivos sin poner en riesgo a los operadores, instalaciones, maquinaria,
medio ambiente.
2.2.2.1 Seleccionar el Trabajo que se Requiere Mejorar
Se debe seleccionar el trabajo que sea peligroso por su naturaleza o que
hayan generado accidentes, trabajos que sean el cuello de botella en el
proceso productivo ya que pueden generar defectos de producción, también
se escoge el trabajo cuyo valor represente un costo para el producto
terminado, trabajos repetitivos o de larga duración.
10
2.2.2.2 Registrar los Detalles del Trabajo
Este paso se lo realiza por observación directa, analizado detalles, y
documentados para el posterior análisis, para lo cual ayudan los diagramas:
hombre - máquina, diagrama de proceso, diagramas de flujo de recorrido.
2.2.2.3 Analizar los Detalles del Trabajo
El análisis de cada detalle permite encontrar mejoras a la medida con la que
se está realizando el trabajo, en este paso del procedimiento es posible el
apoyo en las de las preguntas: ¿por que existe cada detalle?, ¿para qué
sirve cada uno de los detalles del trabajo?, entendiéndose detalle al lugar de
ubicación, forma de un objeto, ubicación de la persona, maquinaria.
Si las preguntas pueden responderse entonces el siguiente paso es
plantearse las siguientes preguntas:
¿Dónde debe hacerse el detalle? Esta pregunta ayuda al análisis de la
ubicación de la maquina o de la persona.
¿Cuándo debe ejecutarse el detalle?, esta pregunta permite analizar el
momento en el que se debe realizarse el trabajo.
¿Quién debe hacer el detalle? Esta pregunta hace referencia a la cantidad
de personas que deben realizar el trabajo y las cualidades de la misma.
¿Cómo debe ejecutarse el detalle?, esta pregunta cuestiona la manera
actual con la que se está realizando el trabajo y ayuda a encontrar posibles
mejoras
2.2.2.4 Desarrollar el Nuevo Método de Trabajo
Tomar decisiones de cambios, mejoras del trabajo basadas en el análisis del
cuestionamiento del procedimiento anterior, analizar en el principio de la
economía de los movimientos, minimizar movimientos innecesarios, tener un
área más organizada y con herramientas mejor diseñadas, también se debe
11
analizar el costo de esta mejora y que contribuya a la seguridad de los
trabajadores y de las instalaciones.
Para el diseño del nuevo método de trabajo es posible apoyarse en
diagramas de proceso, de flujo, hombre - máquina, diagrama bimanual.
2.2.2.5 Adiestramiento a los Operadores en el Nuevo Método del
Trabajo
Se debe explicar a los trabajadores el propósito de esta mejora que se
enfoca en la seguridad de los trabajadores, incremento de productividad y
calidad del producto, para que exista colaboración de los trabajadores y se
asegure el éxito de la implantación de este nuevo método. Para conseguir la
colaboración de los trabajadores se debe procurar un trato humano, digno,
motivar la participación de los trabajadores, recibir y escuchar sugerencias,
hacer sentir al trabajador que su aporte es de gran valor en este nuevo
método de trabajo.
2.3 DIAGRAMAS
Los diagramas permiten representar de manera visual, analítica y gráfica el
flujo del proceso, la secuencia de las actividades desarrolladas en dicho
proceso, puede incluir los tiempos que requiere cada actividad, demoras
incurridas, para poder tener un entendimiento claro de las actividades y los
desperdicios que existen.
2.3.1 DIAGRAMA DE PROCESO
Según (NIEBEL, 2009) los diagramas de proceso utilizados para el registro
de la información son una herramienta que representa de manera gráfica
como fluye secuencialmente el proceso productivo, este diagrama se ayuda
de símbolos que incluyen para representar actividades y llevan información
como: distancias recorridas, tiempos de ejecución.
12
En el caso que se realizan dos actividades al mismo tiempo, éstas deben
representarse con 2 símbolos combinados.
Figura 4. Elementos de los diagramas de proceso.
(NIEBEL, 2009)
2.3.2 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN
Este diagrama representa de manera gráfica todos los acontecimientos del
proceso como: puntos en los que se introduce materiales al proceso y la
secuencia de las operaciones, inspecciones, tiempos si fuese necesario,
ayuda a eliminar tiempos innecesarios, reducir demoras, comparar métodos.
En este diagrama se utilizará: líneas verticales para representar el recorrido,
líneas horizontales para representar el material sobre el cual se realizará el
trabajo y con la cual se iniciará el diagrama, el mismo que alimenta a las
líneas verticales.
Una vez escogido el proceso a representar se traza la línea horizontal que
representará el material que debe ir con su descripción, seguida de una
línea vertical que indicará el recorrido, se debe describir la actividad.
Todo tipo de diagrama debe llevar la infomacion como: nombre del
diagrama, proceso al que pertenece, fábrica a la que pertence, el autor,
fecha, etc.
13
Figura 5. Diagrama de proceso.
(GARCÍA, 2005)
2.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO
Este tipo de diagrama representa la secuencia de operación, transporte,
inspección, esperas, almacenamientos en un proceso productivo. Dentro de
este diagrama si es necesario se especifica tiempo de las operaciones y las
distancias entre ellas.
Este diagrama permite analizar los tiempos de espera de cada actividad,
tiempos improductivos.
2.3.3.1 Elementos del diagrama de Flujo de procesos
A continuación se muestran los elementos de un clásico diagrama de flujo
que en las industrias es empleado para representar de forma gráfica la
dirección de los procesos productivos.
Los símbolos tales como operación, terminal, alternativa, generación de un
documentos, documento con copa, conectores están representados
14
mediante figuras geométricas tales como: la circunferencia indica una
terminal, el cuadrado representa una operación, el rombo que representa
una alternativa es decir una decisión, un cuadrado con la parte inferior semi
circular representa un documento, documento con copia, un círculo pequeño
representa conectores de rutina para, un pentágono invertido representa
conector de página y la flecha que representa el sentido de circulación del
diagrama.
Figura 6. Elementos de un Diagrama de Flujo
(PALACIOS, 2009)
• Terminal
• Operación
• Alternativa.
• Documento.
• Documento con copia.
• Conector de rutina.
• Conector de página.
• Sentido de circulación.
15
Figura 7. Elementos diagrama de flujo.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
2.3.4 DIAGRAMA HOMBRE - MÁQUINA
Según investigaciones (PALACIOS, 2009); (GARCÍA, 2005) el diagrama
hombre - máquina permite analizar las interacciones que tiene un operador
con la máquina que está operando en forma secuencial, ésta representacion
es gráfica y podemos analizar el tiempo que operador y máquina emplean en
realizar sus activiades designadas por separado. Este diagrama permite
analizar la eficiencia del operario y de la máquina en la estación de trabajo
seleccionada. Este diagrama permite el análisis de una sola estación de
trabajo a la vez.
16
Para la realización de este diagrama se recomienda:
Seleccionar la operación mas cara y/o repetitiva.
Analizar dónde empieza y dónde termina la operación.
Observar varias veces la operación para poder dividirla en elementos de
fácil identificación.
Medir la duración de cada elemento de la operación.
Construir el diagrama
Figura 8. Diagrama Hombre –Máquina
(GARCÍA, 2005)
2.3.4.1 Pasos para la Construcción del diagrama hombre-
máquina
Seleccionar una escala para diagramar el tiempo de duración de la
operación, por ejemplo un centímetro podría representar 25 segundos.
17
Identificar los datos del diagrama como: nombre del autor, nombre del
diagrama, operación a la que pertenece el diagrama, número de
diagrama, fecha, otros datos que se consideren relevantes.
En el lado izquierdo del diagrama deben ser colocados los elementos que
componen la operación diagramada, seguido de las operaciones y
tiempos del hombre y sus tiempos inactivos, esto en sentido horizontal.
Los tiempos que el hombre y la máquina permanecen activos se
representan cono una línea vertical y continua, los tiempos que el hombre
y la máquina están inactivos o muertos se representan con una línea
vertical discontinua, se diagrama primero el tiempo del operario seguido
de tiempo de la máquina
Los tiempos de preparación y/o de cargue o descargue se representarán
con una línea vertical punteada ya que son actividades necesarias
aunque la máquina no esté en operación.
Por último se realiza una sumatoria del tiempo empleado por el hombre
como por la máquina.
Figura 9. Cálculos de tiempos productivos e improductivos.
(GARCÍA, 2005)
En la figura 9 se puede observar cuatro igualdades que permiten medir: el
tiempo total del operador, el ciclo total de la máquina, el tiempo productivo
de la máquina, el tiempo improductivo del operador, el tiempo improductivo
de la máquina.
• tiempo en preparar+ tiempo en realizar+ tiempo en retirar.
CICLO TOTAL DEL OPERADOR=
• tiempo en preparar+ tiempo en hacer+ tiempo en retirar.
CICLO TOTAL DE LA MÁQUINA=
• tiempo en hacerTIEMPO PRODUCTIVO DE LA MÁQUINA
• tiempo en esperarTIEMPO IMPRODUCTIVO DE OPERADOR
• Tiempo ocioso.TIEMPO IMPRODUCTIVO DE LA MÁQUINA
18
2.3.5 DIAGRAMA BIMANUAL
De acuerdo con (NIEBEL, 2009); (ROBBINS, STEPHEN P Y COULTER,
MARY, 2005) los esposos Frank y Lilian Gilbreth quienes eran contratista y
psicóloga respectivamente, dedicaron su análisis al trabajo buscando
eliminar movimientos manuales y corporales innecesarios, utilizaron
películas, es decir grabaciones y un cronómetros que les permitió realizar
un estudio de tiempos de las actividades realizadas por los albañiles para
identificar movimientos innecesarios.
El diagrama bimanual muestra los movimientos y retrasos atribuibles a la
mano derecha e izquierda y la relación que guardan ambas entre sí, el
objetivo de este diagrama es analizar los retrasos que las manos generan
debido a movimientos ineficientes, para ellos se puede emplear los Therblig
de los esposos Gilbreth. En la figura 10 y 11 se muestran los Therbligs
eficientes e ineficientes desarrollados por los esposos Gilbreth para el
análisis de 17 movimientos de las manos.
Figura 10. Therbligs Eficientes
(NIEBEL, 2009)
19
Figura 11. Therbligs Ineficientes
(NIEBEL, 2009)
2.3.5.1 Pasos para la Construcción del Diagrama Bimanual
Membretar el diagrama, identificar el título del diagrama, número del
diagrama, descripción del proceso, fecha, nombre del autor del diagrama
identificación del método, actual o propuesto.
Se debe bosquejar la operación para mejorar su comprensión.
Graficar la operación de manera escalada y en secuencia.
Se procede a graficar el tiempo de la operación, es decir la duración
de cada elemento de la operación seleccionada.
Es indispensable indicar si se realizó un movimiento productivo o
un movimiento improductivo, y qué Therblig se realizó.
El análisis debe realizarse para cada mano de forma individual para
prevenir confusiones.
Al final del diagrama se debe resumir el tiempo de ciclo. La cantidad
de piezas por ciclo y el tiempo por cada pieza.
20
2.4 ESTANDARIZACIÓN DE LA OPERACIÓN
De acuerdo con (GARCÍA, 2005); (PALACIOS, 2009) el objetivo de la
estandarización del trabajo es evitar simplificar y unificar las actividades
realizadas por los operadores para incrementar productividad, reducir
accidentes, daños a instalaciones, máquinas y equipos.
2.4.1 ETAPAS DE LA ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO
Comunicación a todo nivel es importante para establecer las mejoras
a la operación y alcanzar los objetivos trazados.
Espetar la operación estándar: en esta etapa se puede encontrar la
mejor operación si el operador interviene en ella.
Mejorar la operación estándar: el operador debe buscar la manera
de mejorar la operación, mejora continua.
2.4.2 HOJA DE TRABAJO
La hoja de trabajo facilita el análisis del cumplimiento y mejoras de las
operaciones, permite que la capacitación a los operadores sea más clara,
además de ser un registro permanente de la operación que describe
diferentes fines como el equipo de protección personal que debe emplear el
trabajador, la identificación de puntos críticos entre otros.
2.4.2.1 Componentes de la hoja de trabajo
La hoja de trabajo debe tener:
Nombre de la empresa, fecha de elaboración, nombre de la pieza a
trabajar, equipo de seguridad, máquina empleada, operación anterior,
actual y posterior.
Análisis de la operación, procedimientos o pasos principales, puntos
críticos, características de los equipos empleados.
21
Capacidad de la maquinaria, piezas por hora, gráfica que indica dónde se
realiza la operación, datos para el mantenimiento de la máquina, otros
datos como: la persona que lo elaboró, nombre del a persona que lo
revisó, fecha de revisión, jefe de área.
Figura 12. Hoja de trabajo.
(GARCÍA, 2005)
Para el equipo de seguridad a emplearse es recomendable analizar
los riesgos a los que está sometido el trabajador en este punto del
proceso.
Figura 13. Mascarilla.
(3M solutions, 2005)
22
Figura 14. Tapones auditivos.
(gex.mx, 2012)
Figura 15. Gafas de seguridad.
(gex.mx, 2012)
Figura 16. Guantes de seguridad.
(gex.mx, 2012)
Figura 17. Mandiles de seguridad.
(gex.mx, 2012)
Figura 18. Casco
(3M solutions, 2005)
23
Figura 19. Zapatos de seguridad.
(gex.mx, 2012)
2.5 APLICACIÓN DEL NUEVO MÉTODO
A continuación se describen las etapas de la aplicación para el nuevo
método de trabajo o método mejorado de trabajo según (GARCÍA, 2005)
2.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO
De acuerdo con (GARCÍA, 2005) ésta es la fase principal para la
simplificación del trabajo, consta de 5 etapas:
Consiste en comunicar al trabajador lo que se pretende lograr con la
simplificación del trabajo, se recomienda el intercambio de ideas con el
supervisor.
Se debe preparar un informe con la siguiente información: diagramas
aprobados, costos de mano de obra, materiales, y gasto de la aplicación del
nuevo método de trabajo, resultados esperados, en términos de economía,
productividad, reducción de desperdicios, posible incremento de calidad,
seguridad, necesidad de inversión, calendario de la implantación.
Revisión y aprobación del informe por la dirección.
Elaboración de instructivos, descripción del nuevo método de
trabajo, para dar a conocer detalles de método a aplicarse, y obtener bases
para el estudio de tiempo a desarrollarse al final.
Según (GARCÍA, 2005) las consideraciones se deben realizar al costo del
producto, seguridad del trabajador e instalaciones y la calidad del producto.
24
Se debe hacer que los operarios despierten el interés en el nuevo método
de trabajo, por lo que al operario se lo debe tratar con dignidad y mantener
un trato de cordialidad, se debe comunicar con anterioridad el desarrollo del
nuevo método de trabajo, se debe incentivar la contribución de ideas,
explicar claramente si la idea contribuye al método mejorado, motivar al
personal a la realización de este método a desarrollarse.
Toda actividad realizada de distinta manera genera resistencia al cambio,
por naturaleza humana, por lo que la persona que esté a cargo de la
implantación del nuevo método de trabajo debe dar a conocer a los
trabajadores la necesidad de mejorar el método de trabajo actual, la
costumbre a la realización del método actual es otro obstáculo a superar, así
como también el que los trabajadores no conozcan a profundidad su papel
en el desarrollo de este nuevo método, discrepancias entre los trabajadores,
actitudes sindicalistas, falta de confianza, etc.
Es importante la actitud, facilidad de comunicación, de la persona que se
encuentre implantando el nuevo método ya que facilitará la negociación
entre las partes participantes. Para mantener el método de trabajo no se les
debe permitir a los trabajadores que por inercia vuelvan a realizar del
método antiguo de trabajo, recordarles que existe un nuevo método de
trabajo mejorado y seguro. La normalización del trabajo se realiza con un
método investigado.
La mejor forma de proponer un método de trabajo es con la comparación del
método nuevo y su método antiguo, mostrando las deficiencias del método
antiguo y las mejoras que trae el nuevo método , es importante que los
operadores entiendan la mejora realizada en el método de trabajo en
términos de economía, ahorros.
La resistencia al cambio es un reto a superar ya que por lo rutinario de las
actividades, los operadores no perciben que el método antiguo pueda
mejorarse.
25
2.5.1.1 Mantener el Nuevo Método
Se debe controlar que la inercia del método antiguo regrese, se debe evitar
que elementos del método antiguo regresen, tales como herramientas,
equipos, etc., se debe recordar y apoyar al nuevo y mejorado método de
trabajo,
2.5.1.2 Proponer el Nuevo Método de Trabajo
Al comparar las falencias del método actual contra las ventajas o mejoras del
nuevo método de trabajo, permitirá ser más claro en explicar los objetivos a
lograr, para lo cual, datos de ahorros en transporte, materias primas,
eliminación o reducción de tiempos de espera son de utilidad, para esto es
recomendable apoyarse en material que permita clarificar la cuantificación
de estas mejoras.
2.5.1.3 Desarrollo del Método Mejorado
El nuevo método debe ser aprobado por una autoridad, y puesto a prueba,
es decir la realización de una prueba piloto, para la diagramación definitiva
de este nuevo método.
2.5.1.4 Implantación del Método Mejorado
En esta parte el trabajador y la persona que está a cargo del estudio, entran
en contacto para el adiestramiento del operario en el nuevo método de
trabajo. Se debe evitar que el operario se sienta incómodo, ofendido y
abrumado.
2.5.1.5 Mantener el Nuevo Método de Trabajo
Se debe realizar un análisis a los resultados que arroja la implantación del
nuevo método de trabajo, como análisis del incremento de productividad, en
dónde se implantó el nuevo método de trabajo, reducción de costos, es decir
un análisis al cumplimiento de objetivos.
26
Datos Históricos.
Estudio de Tiempos por Cronómetros.
Descomposición en micromovimientos de tiempos predeterminados, MODAPTS, técnica MOST.
Método de observación instantánea.
Datos estándar, fórmula de tiempo.
2.5.1.6 Capacitación del Trabajador
Se debe instruir al operario de la forma clara, empleando los recursos
necesarios, como explicaciones verbales, escritas, videos, etc.
Se debe preparar al trabajador para que pueda seguir transmitiendo el
conocimiento.
2.6 MEDICIÓN DEL TRABAJO
De acuerdo con (NIEBEL, 2009); (PALACIOS, 2009), el estudio del trabajo
busca generar eficiencia en un proceso productivo, mediante la reducción de
actividades y esfuerzos innecesarios, simplificando tareas con la realización
del trabajo de forma estandarizada y segura, para reducir fatigas por la
cotidianeidad de la naturaleza del trabajo.
Figura 20. Técnicas para la medición del trabajo.
(GARCÍA, 2005)
El estudio del trabajo busca aprovechar al máximo la mano de obra, con el
propósito de reducir costos de producción, medir la eficiencia con la que
operan el trabajador y la máquina y analizar si la carga de trabajo es la
óptima. En la figura 20 se describen 5 técnicas para la medición de trabajo.
2.7 ESTUDIO DE TIEMPOS POR CRONÓMETRO
Según investigaciones de (GARCÍA, 2005);(PALACIOS, 2009) el estudio de
tiempos mediante la utilización de un cronómetro proporciona una extracción
27
de datos más exacta, que se basa en observar la operación limitadas
ocasiones.
Figura 21. Pasos básicos para el estudio de tiempos con cronómetro.
(GARCÍA, 2005)
El estudio de tiempos con cronómetro se debería realizar cuando:
En el proceso productivo existen operaciones lentas.
Cuando una operación es nueva dentro del proceso de producción.
•Selección de la operación.
•Selección del Trabajador.
•Actitud frente al trabajador
•Análisis de comprobación del método de trabajo.
PREPARACIÓN.
•Obtener y registrar información
•Descomponer la operacion en elementos.
•Cronometrar.
•Calcular el tiempo observado.
EJECUCIÓN.
•Ritmo normal del trabajador promedio.
•Técnica de valoración.
•Cálculo del tiempo base.VALORACIÓN.
•Análisis de demoras.
•Estudio de fatiga.
•Cálculo de suplementos y sus tolerancias.
SUPLEMENTOS..
•Error de tiempo estándar.
•Cálculo de frecuencia de los elementos.
•Determinación de tiempos de interferencia
•Cálculo de tiempo estándar.
TIEMPO ESTÁNDAR.
28
Cuando la operación genera malestar a los operadores por sobrecarga
laboral.
Para establecer un estándar de fabricación y en base a ello realizar
pagas salariales.
Para planificar la producción.
2.7.1 PASOS BÁSICOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS POR
CRONÓMETRO
A continuación se describen tres pasos básicos para el estudio de tiempos
según (GARCÍA, 2005).
2.7.1.1 Preparación
Selección de la operación: ésta va alineada al objetivo del estudio de
tiempos, se debe analizar el costo de la operación, si al estandarizar esta
operación va a generar ahorro mediante el siguiente cálculo, según
(GARCÍA, 2005)
Costo anual de operación= (Actividad anual) (tiempo de operación)(Salario horario)
[1]
Selección trabajador: se debe contar con un operario que tenga deseos
de cooperar, sea hábil en el puesto de trabajo al que está asignado, debe
tener experiencia en el puesto de trabajo, y que se sienta seguro de su
trabajo.
Actitud frente al trabajador: el estudio no debe desarrollarse en secreto,
se debe comunicar al sindicato de trabadores en caso de existir, se debe
informar a la empresa y seguir el lineamiento de su políticas, se debe ser
amable con el operario, crear un vínculo de cooperación para el
desarrollo del estudio.
Análisis de comprobación del método de trabajo: la operación a ser
cronometrada debe haber sido estandarizada previamente mediante la
estandarización del trabajo.
29
2.7.1.2 Ejecución del Estudio de Tiempos
Aquí se recopila toda la información de la operación empleando la
visualización de la misma.
Cada operación debe ser analizada de manera individual.
Se debe analizar:
El producto: si la eliminación de este producto afectaría las ventas,
calidad de otros productos.
Diseño de la pieza: se debe analizar si un cambio en el diseño de la
pieza puede mejorar su función o generar un ahorro dependiendo de la
finalidad del producto.
Tolerancias y especificación: Nos permitirá analizar la perfección que
el producto deberá tener y sobre cuales parámetros operar sin afectar la
calidad del producto ni generar un incremento en su costo de producción.
Material: aquí se busca analizar la utilización de materiales de menor
costo, que permitan economizar el proceso.
Proceso de manufactura: se busca encontrar alternativas para
producir, como nuevas herramientas, maquinarias y equipos que
incrementen la productividad, reduzcan tiempos de producción, preparación,
mejoren las condiciones de seguridad de los operarios, se debe buscar
reducir tiempos de producción unitarios
Condiciones de trabajo: las instalaciones deben ser las adecuadas
en limpieza, seguridad ya que condiciones inseguras afectan al operario, un
ambiente laboral estable, que debe mejorarse de manera continua.
Manejo de materiales: se busca reducir la manipulación y transporte
de la pieza ya que ésto reduce costos de fabricación, al reducir los salarios
de las personas que lo manipulan.
Distribución de maquinaria y equipos: para la ubicación: la
reubicación de máquinas y equipos debe ser analizado de acuerdo al tipo
de producción que se realiza:
30
o Producción en línea y masiva: se analizar la ubicación del producto
terminado para evitar contratiempos por falta de espacio, mediante un layout
que permita conocer detalladamente la ubicación del producto termina o
semiterminado por fechas, tipo, materia prima, nuevos desarrollos etc.
o Producción Diversificada: no debe permitir espacios largos de
transporte del material.
o Producción múltiple: se debe emplear una ubicación de la maquinaria
alrededor del operario.
o Para abastecer de manera continua al trabajador y facilitar el
almacenaje del producto.
2.7.1.3 División de la Operación en Movimientos
Elemento: se describe como una actividad que es realizada dentro de un
proceso productivo por un operador y que está compuesta de movimientos
que éste realiza.
Reglas para seleccionar los elementos:
o La identificación del elemento debe ser fácil de visualizar e identificar
desde que inicia hasta que termina en el proceso productivo.
o Este elemento debe ser rápido y la unidad mínima de aceptación es
de 2,4 segundos.
o Se debe distinguir un elemento manual de un elemento mecánico.
o Elemento manual: el operador puede reducir el tiempo de su
ejecución.
o Elemento mecánico: el operador no puede reducir el tiempo ya que
es totalmente ajeno a él y éste depende de las características de la máquina.
Clases de elementos:
o En relación al ciclo: Elementos regulares o repetitivos: aparecen una
vez en cada ciclo. Elementos casuales o irregulares: son aquellos que no
ocurren con frecuencia con la limpieza de alguna pieza, abastecimiento de
31
materia prima, instrucciones nuevas, Elementos extraños: la caída de una
herramienta, falla de la máquina, y deben ser eliminados.
En relación al ejecutante: Elemento manuales sin máquina, Elementos
manuales con máquina, estos pueden ser con la máquina apagada o
encendida, Elementos de máquina, estos pueden ser con máquina en modo
automático o en modo manual.
2.8 MEDICIÓN DEL TIEMPO
Para el estudio de tiempos y movimientos con cronómetro puede ayudar con
las siguientes herramientas.
2.8.1 CRONÓMETRO DIGITAL
Figura 22. Cronómetro digital
(tpmequipos, 2013)
Su costo es mayor pues su precisión también se incrementa, poseen un
error de ± 0.002 por ciento, tienen retrocesos a cero o mediciones de
intervalos de tiempos continuos.
Los cronómetros con retroceso a cero proporcionan una medición de tiempo
de cada elemento de forma directa a diferencia de los cronómetros con
lectura continua.
La desventaja de la utilización de los cronómetros con retroceso a cero y con
método continuo de lectura es que la lectura se debe realizar con el
cronómetro en movimiento. La ventaja de los cronómetros con método
32
continuo de lectura sobre los cronómetros de lectura con retroceso a cero es
que no se pierde tiempo al retroceder la lectura a cero.
2.8.2 UTILIZACIÓN DE VIDEO GRABADORAS
Figura 23. Videocámara
(Samsung, 2014)
La grabación de la operación permitirá en un futuro analizar nuevamente
cada elemento suscitado de forma minuciosa para obtener detalles exactos.
2.8.3 TABLERO DE ESTUDIO DE TIEMPOS
Es una tabla de cualquier material, debe ser ligera para que permita sostener
el estudio de tiempos, el cronómetro y facilite la observación de la operación
sin distracciones.
2.8.4 HOJA DE OBSERVACIONES
A continuación se describen los componentes de la hoja de observaciones.
(Ver figura 24.)
Parte A.
L: lectura continua del tiempo.
T: diferencia de tiempo final menos el inicial en ese elemento.
Parte B:
L y T: casilleros para registrar tiempo de inicio y tiempo de fin de algún
elemento extraño en caso de presentarse.
33
En la parte L se indicará el tiempo de inicio y fin del elemento extraño, y en
la parte T se indicará el tiempo total que dura el elemento extraño para
posteriormente restarlo.
Parte C:
Datos informativos de la operación, tales como: fecha, número de estudio,
número de hoja, producto, nombre de la pieza.
Parte D:
Aquí se detallan datos informativos del estudio tales como: numero de
observaciones realizadas, tiempo promedio, tiempo, la calificación de la
velocidad, y tiempo normal de cada elemento.
Parte E:
Aquí se realizan los cálculos en base al tiempo normal por pieza, tolerancias,
tiempo estándar, que permitirá indicar el tiempo necesario para la fabricación
de 100 unidades,
Parte F:
Esta parte indica el nombre, sexo del operario y hora de inicio y fin del
estudio.
Al reverso de la hoja nos podemos ayudar con un croquis del área de
trabajo.
En algunos casos es útil la revisión de los parámetros de funcionamiento de
la máquina, para lo cual se le debe facilitar al operario el equipo adecuado
para esta revisión mediante una hoja de observaciones que permita registrar
la revisión del equipo.
34
Figura 24. Hoja de estudio de tiempos.
(GARCÍA, 2005)
35
2.9 OBSERVACIONES NECESARIAS PARA CALCULAR EL
TIEMPO NORMAL
De acuerdo con (GARCÍA, 2005); (NIEBEL, 2009); (PALACIOS, 2009) las
observaciones necesarias se refieren a la cantidad necesaria de veces a
observar la operación para la obtención del tiempo medio representativo de
la operación.
2.9.1 FÓRMULA ESTADÍSTICA.
Este método emplea la siguiente fórmula para encontrar la cantidad idónea
de observaciones de la operación en estudio.
N = (K∗σ
e ∙x̅)
2+ 1 [2]
Para:
K= Es el coeficiente de riesgo, donde sus valores pueden ser:
K= 1 para riesgo de error de 32%
K= 2 para riesgo de error de 5%
K= 3 para riesgo de error de 0.3%.
La desviación de la curva de la distribución de tiempos generados por los
cronómetros de medición es
𝜎 = √∑ 𝐟(𝐗𝐢−𝐱)̅𝟐
𝐧 [3]
Para:
Xi: Los valores obtenidos con el cronómetro.
36
�̅�: La media aritmética de los tiempos obtenidos con el cronómetro.
N: Frecuencia de cada tiempo tomado por el cronómetro.
N: Número de mediciones efectuadas.
e: Error expresado en forma decimal.
2.9.2 ÁBACO DE LIFSON
Representa gráficamente el método estadístico donde el número de
mediciones se fija en n= 10, la desviación típica se sustituye por un factor B,
donde:
𝑩 =𝑺−𝑰
𝑺+𝑰 [4]
Para:
S: El tiempo superior.
I: El tiempo inferior.
37
Figura 25. Ábaco de Lifson
(GARCÍA, 2005)
38
2.9.3 TABLA DE WESTINGHOUSE
Este método de obtención del número de observaciones a tomar en cuenta
se basa en la duración de cada ciclo y el número de piezas a fabricarse cada
año, en operaciones con alto grado de repetitividad y realizado por operarios
con experiencia, en el caso de que la experiencia del operador no fuera alta
se deberá multiplicar por 1,5 las observaciones obtenidas.
Tabla 1. Tabla de Westinghouse.
(GARCÍA, 2005)
2.9.4 CRITERIO DE GENERAL ELECTRIC
A continuación se muestra el criterio desarrollado por el General Electric
para el cálculo de observaciones a realizar con el cronómetro basándose en
el tiempo de ciclo de una unidad fabricada.
Tabla 2. Número de ciclos a observar, criterio de general Electric
(GARCÍA, 2005)
39
2.9.5 VALORACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO
El objetivo de la valoración del ritmo de trabajo es determinar el volumen de
producción ideal para cada puesto de trabajo, obtención del costo estándar,
crear un sistema de incentivos para volúmenes de producción mayores a los
establecidos.
La valoración del ritmo del trabajo es la cadencia que tiene un operador
para realizar sus tareas encomendadas tomando en cuenta el tiempo que
requiere el trabajador para recuperarse de la fatiga.
2.9.5.1 Calificación de la actuación
La calificación de la actuación dependerá de la persona que realiza el
estudio, también se define como la técnica para analizar la velocidad normal
del trabajador, sin que esta sea muy lenta o muy rápida.
Tabla 3. Calificación de la actuación
(GARCÍA, 2005)
Este método analiza los siguientes factores.
Habilidad: se define como la aptitud innata que tiene una persona para
desarrollar actividades, las mismas que mejoran con la repetitividad de
40
dicha actividad, en la tabla 3. Los niveles para calificar la habilidad son:
Habilísimo, excelente, bueno, medio regular, malo, torpe, traduciendo
estos significados a valoraciones que varían entre el + 1.5 y el – 1.5.
El esfuerzo: para el caso de la valoración del aprendizaje se debe definir
la voluntad de un trabajador para realizar actividades que le han sido
encomendadas con eficiencia, esto se relaciona con la velocidad para
trabajar. El esfuerzo en la tabla 3. Poseen siete niveles los cuales oscilan
desde el +1.5 y el – 1.5, el esfuerzo puede clasificarse en: excesivo,
excelente, bueno, medio, regular, malo y torpe.
Condiciones de trabajo: esta valoración del trabajo va ligada a las
condiciones en las que el operador se encuentra trabajando tales como:
el ruido, temperatura, iluminación, vibraciones, etc., y las condiciones de
la máquina pueden ser máquina en mal estado, herramientas adaptadas
o inadecuadas, esta valoración varía desde el +5 al -5.
Consistencia: es la variación de los tiempos transcurridos mínimos y
máximos en relación con la medida para realizar la operación y varían
desde el +5 al -5.
2.10 CURVA DEL APRENDIZAJE
De acuerdo con investigaciones de (CHASE, JACOBS, & AlQUILANO,
2005); (GARCÍA, 2005) el adiestramiento de un operario en una tarea
requiere de tiempo, en muchas ocasiones la etapa de aprendizaje
representa un costo inicial del nuevo método de trabajo.
La curva del aprendizaje representa la cantidad de unidades producidas a
través del tiempo, las mismas unidades elaboradas por el mismo operador
se incrementan en medida que su habilidad y experiencia crezcan.
Generalmente la curva del aprendizaje se puede aplicar tanto a personas
como a organizaciones.
Tpu=hn c [5]
41
Tt= hncn [6]
Para:
Tpu: tiempo promedio unitario acumulado de horas para cualquier número
de unidades
h: Horas hombre para producir la primera unidades
n: Número de unidades completas
c: % de la curva de aprendizaje.
Figura 26. Curva del aprendizaje.
(GARCÍA, 2005)
2.10.1 REQUISITOS PARA LA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE
La valoración del aprendizaje variará para cada analista, dependiendo del
peso que tenga para el analista la operación realizada, se recomienda que la
diferencia entre las ponderaciones de cada analista no varíe en más del 5%
de tolerancia.
La valoración del aprendizaje busca cuantificar la velocidad, destreza,
ausencia de movimientos falsos, ritmo, coordinación y eficiencia.
42
2.10.2 MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN POR
NIVELACIÓN
El método de Nivelación analiza los siguientes factores:
Habilidad: se define como la aptitud innata que tiene una persona
para desarrollar actividades, que mejoran con la repetitividad de dicha
actividad. Los niveles que éste método provee son: habilísimo, excelente,
bueno, promedio, regular y deficiente, traduciendo estos niveles se traducen
a un porcentaje que varía entre el 15% y el 20 %.
El esfuerzo: es la voluntad de un trabajador para realizar sus
actividades con eficiencia que se relaciona con la velocidad para trabajar.
Condiciones de trabajo: estas van vinculadas a las condiciones en
las que el operador se encuentra trabajando tales como: ruido, temperatura,
iluminación etc., y las condiciones de la máquina, como máquina en estada
defectuoso, herramientas inadecuadas.
Consistencia: es la variación de los tiempos transcurridos, mínimos y
máximos en relación con la media para realizar la operación.
2.10.3 SUPLEMENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS U HOLGURAS
Figura 27. Representación del tiempo tipo.
(GARCÍA, 2005)
Los suplementos u holguras son tiempos adicionales que no fueron
considerados en el estudio de tiempos con cronómetro y que disminuyen la
43
capacidad de alcanzar cadencias establecidas pero que deben ser
consideradas.
“Existen tres tipos de holguras” según (NIEBEL, 2009)
2.10.4 HOLGURAS CONSTANTES
Holguras constantes atribuido a las necesidades personales, este tiempo es
aquel que se debe asignar al operario para ir al baño, a beber agua, y que
varía de acuerdo a las actividades que el operario realiza, ya que no será el
mismo para un operador que trabaja en áreas con altas temperaturas y otro
que trabaja a temperatura ambiente por citar un ejemplo. Y está estimada en
un 5% según: (NIEBEL, 2009)
De acuerdo con (NIEBEL, 2009) las Holguras por fatiga, analizan el
porcentaje de energía que emplea el operador para la realizar sus labores y
para aliviar la monotonía, se considera del 4% del tiempo normal para
realizar su trabajo.
𝐻𝑂𝐿𝐺𝑈𝑅𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 = 𝑁𝐸𝐶𝐸𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝐹𝐴𝑇𝐼𝐺𝐴𝐵Á𝑆𝐼𝐶𝐴 + 𝐻𝑂𝐿𝐺𝑈𝑅𝐴𝑆𝐸𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿𝐸𝑆
[7]
𝐻𝑂𝐿𝐺𝑈𝑅𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 = 5% + 4% + 1% [8]
2.10.5 HOLGURAS POR FATIGA CONSTANTE
Condiciones atmosféricas o ambientales tales como temperatura a la que
opera el trabajador, el nivel de ruido, este dependerá de los desiveles
permitidos por (OSHAS, 2002)
44
Tabla 4. Exposición de ruido permisible.
(DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO, 1986)
2.10.5.1 Niveles de iluminación
Esfuerzo visual, éste dependerá directamente del nivel de iluminación
que tenga el operador para realizar sus labores, y se asignará una
holgura de 2% para trabajo normal y una holgura de 5% para trabajo fino
o detallado. (NIEBEL, 2009)
Esfuerzo mental: éste tipo de holgura es difícil de medir, y no ha sido
establecido aún ya que es complicado medir el grado de concentración
que cada persona requiere para realizar una actividad encomendada.
Monotonía: es la holgura asignada para el descanso de la realización
de trabajos repetitivos, y puede ser asignada en 1% para trabajos que no
requieran esfuerzo mental alto, y él un 4% para trabajos repetitivos que
requieran un alto esfuerzo mental
2.10.6 HOLGURAS POR MONOTONÍA
Este tipo de holguras no son atribuidas al trabajador, sino más bien a recibir
órdenes de supervisores, cambio de matera primas, irregularidades en la
materia prima, modificaciones, limpieza entre otras actividades que se deban
realizar sobre la máquina.
45
𝑻𝑬 = 𝑻𝑵 + 𝑻𝑵 × 𝑯𝑶𝑳𝑮𝑼𝑹𝑨 = 𝑻𝑵 × (𝟏 + 𝑯𝑶𝑳𝑮𝑼𝑹𝑨)
[9]
tn= Tiempo normal.
te= Tiempo estándar
De acuerdo con (GARCÍA, 2005) las holguras utilizadas en la industria, son:
5% para holguras de necesidades personales y 4% para holguras para fatiga
básica y 1% para holguras adicionales (NIEBEL, 2009).
2.11 TIEMPO TIPO O ESTÁNDAR
Figura 28. Representación del tiempo tipo o estándar
(GARCÍA, 2005)
Según (Chase, Jacobs, & Alquilano, 2005); (GARCÍA, 2005) el tiempo
estándar es el objetivo del estudio de tiempos, valoración del esfuerzo y el
análisis de holguras, por lo cual es el tiempo que un operario demora en
realizar su trabajo, ya sea en volumen o en unidades tomando en cuenta
suplementos. A continuación se muestran los pasos para la obtención del
tiempo tipo o estándar según, (GARCÍA, 2005)
Obtener y registrar la información.
Descomponer la tarea en elementos.
Toma lecturas.
Nivelar el ritmo de trabajo.
46
Calcular suplementos del estudio de tiempo.
Para obtener el tiempo estándar se debe obtener inicialmente el tiempo
promedio, sumando la cantidad de observaciones consideradas como
consistentes para el número de observaciones.
𝐓𝐞 =∑ 𝐱𝐢
𝐧 [10]
Te: Tiempo promedio
n: Número de mediciones.
Obtenido el Te (tiempo promedio) se procede a multiplicar este tiempo por el
factor de valoración en porcentaje para obtener el tiempo base:
𝐓𝐧 = 𝐓𝐞 × (𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐧𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞) [11]
Tn: Tiempo base
Te: Tiempo promedio
Por último se procede a obtener el tiempo tipo, multiplicando al tiempo base
por la holgura o tolerancia establecida.
𝐓𝐭 = 𝐓𝐧 × (𝟏 + 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮 𝐡𝐨𝐥𝐠𝐮𝐫𝐚) [12]
2.12 MUESTREO DEL TRABAJO
Según el autor (NIEBEL, 2009) (CHASE, JACOBS, & AlQUILANO, 2005), el
muestreo del trabajo permite determinar el número necesario de
observaciones a las operaciones que se busque estandarizar con un cierto
margen de confianza, para determinar tiempos estándar.
El muestreo del trabajo permite canalizar y equilibrar el trabajo y flujo de
materiales para hacer más eficiente un puesto de trabajo.
47
“Se puede definir el muestreo del trabajo como técnica para el análisis
cuantitativo en términos de tiempo de la actividad de hombre, máquina o
cualquier otra condición observable de operación.” (GARCÍA, 2005).
Este método permite analizar el tiempo productivo e improductivo de las
operaciones, de las máquinas y de las personas, las causas que lo
ocasionan.
Permite analizar la puesta en marcha de máquinas, preparación de equipos
y herramientas.
Este método permite analizar la cantidad de personas necesarias para
realizar una actividad.
2.12.1 VENTAJAS DEL MUESTREO DEL TRABAJO
Disminuye el tiempo manual.
No se requiere un largo periodo de observación del trabajador.
2.12.2 DESVENTAJAS
No es económico para determinar tiempos estándar en operaciones
repetitivas o con ciclos cortos.
Tiene un grado más elevado para explicar a la gerencia y a los operadores.
No proporciona información detallada de la operación como otros métodos
2.12.3 METODOLOGÍA DEL MUESTREO DEL TRABAJO
La metodología del muestreo del trabajo según (GARCÍA, 2005) se debe:
Trazar objetivos.
Estimar el número de observaciones necesarias.
Seleccionar la longitud del trabajo.
48
Determinar los detalles tales como: cronograma de las observaciones,
diseño de la hoja de observaciones, rutas a seguir.
Recolección de datos.
Procesar datos.
Presentación de datos.
2.12.4 TÉCNICAS DEL MUESTREO DEL TRABAJO POR ATRIBUTOS
Es la representación gráfica de la muestra y su frecuencia, la gráfica
obtenida es una campana de Gauss la misma que representa la curva del
universo.
En esta campana de Gauss, se define a la abscisa como la ordenada media,
que indica el valor medio de la medición.
Y su desviación típica que es el valor representativo de la dispersión.
𝛔 = √𝐩(𝟏−𝐩)
𝐍 [13]
En donde:
𝐩 =𝐦
𝐧 [14]
m= Número total de actividades indeseables.
n= Número total de actividades controladas.
N= Número total de observaciones totales del muestreo.
El área bajo la curva de Gauss representa las actividades que se desea
controlar.
El área comprendida entre 2 coordenadas de la abscisa trazada por±1𝜎 a
partir de la ordenada media, la curva representa el 68% de la población.
49
Figura 29. Área entre las coordenadas ±1𝜎
(GARCÍA, 2005)
El área comprendida entre la curva y dos coordenadas correspondientes a
las abscisas trazadas por ± 2𝜎 a partir de la ordenada media representan el
95.45% de la población.
Figura 30. Área entre las coordenadas ±2𝜎
(GARCÍA, 2005)
El área comprendida ente la curva y la abscisas tomando como coordenadas
a ± 3𝜎 el área representa el 99.7% de la población.
Figura 31. Área entre las coordenadas ±3𝜎
(GARCÍA, 2005)
De acuerdo a (GARCÍA, 2005) se debe calcular el porcentaje aproximado de
una actividad de mayor interés en relación al resto de actividades.
50
p=𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒅𝒆𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒅𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔. [15]
Se debe definir la aproximación a los valores reales a obtener, Según
(GARCÍA, 2005) una tolerancia aceptable es de ±5% y que el porcentaje es
inversamente proporcional al número de necesario de observaciones.
Número de observaciones 1
𝛼 % de tolerancia aceptable.
Se debe entender que la exactitud o certidumbre es el número de veces que
se tendrá la seguridad de que el resultado obtenido esté entre los
parámetros de confianza requeridos. Y a cada nivel de confianza le
pertenece una exactitud o certidumbre, como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 5. Nivel de confianza vs certidumbre.
(GARCÍA, 2005)
Posterior a esto se deben aplicar las siguientes fórmulas:
𝜎𝜌 =𝑇
𝑁𝑐 [16]
𝜎𝜌 = √𝜌(1−𝜌)
𝑛 [17]
51
𝑵 =𝒁𝟐(𝟏−𝝆)
𝑺𝟐(𝝆) [18]
Donde:
𝜎𝜌 = Error tipo del por ciento.
T= Límite de tolerancia aceptable expresado como decimal.
P= Probabilidad de la presencia de elemento o proporción de la actividad de
interés expresada en décima.
Nc =Z= nivel de confianza.
N= Número de aceptaciones o tamaño de la muestra.
S= precisión deseada.
Otro método es el Ábaco de Alderidge para la determinación del número de
observaciones necesarias.
Los valores más empleados son:
K=1; Representa una probabilidad de 𝜎=68.27%
K=2; Representa una probabilidad de 𝜎=95.45%
K=3; Representa una probabilidad de 𝜎=99.73%.
En la industria se emplea un factor k y para la industria alimentaria o
farmacéutica se emplea un factor K= 3, según, (GARCÍA, 2005)
52
Figura 32. Ábaco de Alderidge.
(NIEBEL, 2009)
3. METODOLOGÍA
53
3. METODOLOGÍA
La empresa Eternit ecuatoriana se dedica a la fabricación y comercialización
de productos elaborados en fibrocemento, tales como placas en 5 y 6 ondas
de diferentes tamaños en presentación de pies, y la fabricación de
accesorios como caballetes, aspiradores, etc. fabricados a mano.
El proceso de elaboración de placas de fibrocemento comienza con el
ingreso de las materias primas a un sistema automatizado el cual las dosifica
para posteriormente salir como placas planas para ser cortadas y moldeadas
de diferente tamaño según la planificación de producción que se basa en la
demanda del cliente y en un make to stock, fabricación para mantener un
stock
Posterior al ondulado, las placas pasan a una cámara de fraguado en
moldes con la finalidad de acelerar el proceso de fraguado, se desmolda el
producto se lleva las placas al patio de producto en proceso en donde
completan el proceso de fraguado antes de ser entregadas a almacenes de
producto terminado.
Las placas y accesorios de fibrocemento se comercializan como producto
terminado y semiterminado, al ser un producto semiterminado, ésta pasa al
área de coloración mecanizada en donde se procede a pintar según el
pedido y requerimiento del cliente.
El proceso en el área de coloración inicia con la clasificación del producto
que cumplió con el tiempo de fraguado.
La clasificación del producto tiene como propósito separar placas con
defectos tales como fisuras transversales, fisuras longitudinales, grumos,
agrietamientos, desgarres o golpes de molde que pueden afectar el aspecto
visual del producto o hacer más notorios estos defectos al pintar el producto.
54
Las placas previamente clasificadas ingresan a una cámara de
precalentamiento mediante una banda transportadora de 3 metros de largo
aproximadamente en donde se elimina el exceso de humedad para después
ingresar a la cámara de pintado en donde mediante un sistema de
rociadores mecánicos la pintura es colocada en el lado superior de las
placas, en el caso de que se esté pintando producto en color cerámico se
coloca la mancha característica de este color que se llama sepia.
Posteriormente, las placas ingresan a otra cámara de post secado en el cual
la placa es enfriada y se coloca la impresión de la marca y la fecha de
fabricación para finalmente ser empacada con plástico strech y colocado en
estibas para ser entregado al almacén de producto terminado para su
posterior despacho.
Figura 33. Mapa del área de coloración.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
55
MISIÓN
Crear valores para nuestros accionistas, clientes, proveedores y empleados,
proporcionando productos que excedan las expectativas y requerimientos
establecidos por normas oficiales, con un fuerte compromiso por el cuidado
del medio ambiente y responsabilidad social.
VISIÓN
Ser el grupo que lidere nivel Global con Soluciones Integrales en el
segmento de materiales para la industria de la construcción.
VALORES CORPORATIVOS
Amor al trabajo: como una manifestación de la libre aceptación del
compromiso adquirido de dar lo mejor a cada uno para el
engrandecimiento de la empresa y del país.
Calidad; como una actitud ante la vida en el quehacer diario, que nos
identifica como una empresa orientada hacia la excelencia.
Colaboración: con nuestros compañeros de trabajo como la mejor
forma de contribuir al crecimiento de todos y al desarrollo de la
organización.
Creatividad e Innovación: como una forma de superación personal
para la mejora continua de nuestros proceso, productos y en general
de todas la actividades de la empresa, para llevarla a la vanguardia
del mercado.
Ética: como el compromiso de integridad, responsabilidad y
profesionalismo que rige todas nuestras acciones.
Liderazgo: siendo cada uno de nosotros un ejemplo orientado a la
obtención de resultados, induciendo el desarrollo y la superación
individual.
56
3.1 DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DEL MÉTODO DE TRABAJO
PREVIO A LA ESTANDARIZACIÓN
El método anterior de fabricación que se realizaba en el área de coloración
tenía la siguiente secuencia:
3.1.1 ARRANQUE Y LIMPIEZA
La limpieza de máquina se realizaba para arrancar la nueva jornada de
labores o para pintar con un color diferente, como por ejemplo si el día
anterior se pintó teja residencial color cerámico y la jornada que iba a iniciar
se pintaba producto de color blanco.
Calibración de la temperatura y velocidad de la máquina de acuerdo al
estado de humedad del producto a pintarse.
Preparación de la pintura, era liberada de impurezas mediante la utilización
de un solo colador, lo cual desestabiliza la máquina por el paso de grumos
debido al asentamiento de la pintura, posterior a ésto se procedía a pesar y
transportar la pintura hacia la máquina.
La colocación del producto a pintarse y el apilamiento del producto
terminado se realizaban con una sola hidráulica, lo cual generaba
desperdicio en el transporte de la gata hidráulica en una distancia de 100
metros.
3.1.2 FABRICACIÓN
El proceso iniciaba con la alimentación de las placas seleccionadas y
corregidas sus defectos a la banda transportadora uno, en la cual el
producto era secado en la cámara de precalentamiento, pintada y
posteriormente secada y empacada.
Durante el proceso de fabricación se hacía evidente la necesidad de una
gata hidráulica adicional, ya que 2 operadores debían caminar 100 metros
57
para tomar la gata y llevarla desde el puesto de trabajo desde el inicial al
final y viceversa, según la necesidad.
Figura 34. Vista de planta del área de coloración.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.1.3 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN, TIEMPOS DE FABRICACIÓN,
PARA EL PERIODO ENERO- ABRIL 2013
En la Tabla 6 se describe el encabezado del histórico de producción
especificando la fecha en que se pintó el producto, el código del producto, la
descripción del producto, la cantidad de producto pintado, el tiempo en horas
que fue necesario para pintar ese producto, el tiempo que tomó arrancar la
máquina el mismo que incluye tiempo de preparación, tiempo de limpieza de
máquina, el tiempo total de preparación diaria, el cual es la suma del tiempo
de arranque y el tiempo de limpieza.
El tiempo total de preparación mensual, el cual es la sumatoria del tiempo de
preparación diaria de todo el mes.
Tiempo total de fabricación diaria, el cual es la sumatoria del tiempo de
fabricación producidas cada mes. Tiempo total de preparación más el
Tiempo de fabricación diaria, es la suma del tiempo total de preparación
mensual y del tiempo total de fabricación diaria.
Por políticas de la empresa la cantidad de placas pintadas es una referencia.
58
En el anexo 1 se muestra un histórico de todos los productos fabricados con
el método previo a la estandarización, enero a mayo 2013.
Tabla 6. Descripción del Histórico de producción Enero- abril 2013.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.1.4 RESUMEN DEL HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN. PERIODO
ENERO- ABRIL 2013
La tabla 6, muestra un resumen del histórico de producción entre enero y
mayo 2013, mediante una tabla dinámica, la que muestra la descripción del
producto, la cantidad escalada del producto pintado, el tiempo de fabricación
por productos y las unidades pintadas por hora de cada referencia del
producto en el periodo mencionado.
Tabla 7. Resumen del histórico de fabricación, enero- abril 2013
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
Analizando la tabla 7, que resume el histórico de producción para el período
enero - abril 2013, se puede concluir que se pintan las siguientes cantidades:
59
294 caballetes residenciales color cerámico en una hora.
752 placas celonitplus 0.605*0.605 *4mm
99 placas celonit plus 0.605*0.605 *5mm
609 placas celonit plus 0.605*1210 *4mm
357 placas celonit plus 0.605*1210 *5mm
446 placas celonit G 0.605*1210 champeado
776 placas celonit G 0.605*605 champeado
218 placas onduladas P7 111 de 6p color cerámico.
157 placas onduladas P7 111 de 6p color rojo teja.
157 placas onduladas P7 111 de 8p color rojo teja.
295 placas onduladas P7 92 de 6p color rojo teja.
218 placas onduladas P7 92 de 8p color rojo teja.
342 tejas residenciales color cerámico.
3.1.5 GRÁFICA DEL HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN , ENERO - ABRIL
2013
En la figura 35 se muestran los productos que fueron pintados durante el
periodo previo a la estandarización, se muestran las cantidades pintadas y el
tiempo que se empleo para pintar.
Figura 35. Histórico de producción, enero-abril 2013.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
60
3.1.6 TOMA DE DECISIONES
Para el análisis de los problemas que generan la demora en entregas de
productos se estudiaron los factores que estarían generando demoras en el
proceso productivo del área de coloración, para lo cual se realizó una charla
con cada uno de los operarios obteniendo así una lluvia de ideas.
3.1.6.1 Lluvia de ideas
Arranque de máquina y tiempo de limpieza.
El arranque de máquina y limpieza de la misma varían entre 1 hora y 1.33
horas cada día.
Seguridad y protección:
La seguridad es un punto que se analizó ya ocurrió un accidente, un
operador al momento de realizar limpie quedó atrapada en la cámara de
pintado, el operador realizó limpieza con máquina encendida lo cual causó
que la banda atrapara al operador tomándolo por la ropa.
Reducción de personal
La reducción de personal ha disminuido de ocho a cinco personas en ocho
meses, lo que hace más crítico y prioritario la estandarización del proceso.
Falta de transporte necesarios
Para la transportación del producto se cuenta con una sola gata hidráulica, lo
que genera desperdicios en trasporte, los operadores deben caminar 100 m
para traer la gata y poder mover el producto terminado desde el extremo del
proceso en donde se emplea la gata hidráulica para alimentar el procesos y
viceversa.
Inexistencias de hojas de trabajo
61
Las hojas de trabajo deben estar en cada puesto de trabajo para las
personas de otras áreas de la empresa apoyan cuando surge un pedido
grande el cual requiere de más trabajadores.
3.1.6.2 Diagrama causa- efecto
En el diagrama causa –efecto (figura 36), se ubican las ideas generadas por
los operadores, que encajan dentro de los parámetros a analizar cómo:
Maquinaria: Tiempo de preparación de máquina, mantenimiento, guardas
de seguridad, tiempo de limpieza, falta de transporte, parametrización
(programación) de máquina.
Mano de obra: Capacitación, estado de salud de los operadores,
reducción de personal dentro de los parámetros de mano de obra.
Proceso: inexistencia de hojas de trabajo.
Material: fallas en el abastecimiento, material con defectos como micro
fisuras, fisuras longitudinal, transversal, desgarre.
Ambiente laboral: temperatura, iluminación.
Figura 36. Diagrama causa efecto. Área de coloración
(GARCÍA, 2005)
62
3.1.7 TOMA DE DECISIONES
Partiendo de los problemas que generan el incumplimiento de entrega de
producto se busca:
Arranque de máquina y tiempo de limpieza
Reducir y estabilizar el arranque de máquina en 1 hora como tiempo máximo
para las actividades de preparación de materiales y maquinaria.
Seguridad y protección
Gestionar la fabricación de guardas de protección en los puntos críticos en
los que actualmente no existen estas medidas de seguridad o se encuentran
desgatados.
Reducción de personal
Gestionar la implementación de una persona más, es decir completar el
grupo del área de coloración mecanizado en 6 operadores.
Falta de transporte necesario
Gestionar la compra de una gata hidráulica adicional para completar así la
cantidad de gatas hidráulicas necesarias para evitar demoras y pérdidas por
transporte.
Inexistencias de hojas de trabajo para cada puesto
Creación de hojas de trabajo para cada uno de los puestos de trabajo para
facilitar la capacitación de operadores nuevos o temporales.
3.1.8 DIAGRAMAS DE PROCESO
En los anexos del 2 al 6, se representan gráficamente la secuencia de las
operaciones que se realizan el área de coloración de placas de Eternit
63
ecuatoriana, detallando cada operación con sus respectivas entradas y
salidas, mediante un diagrama de proceso.
3.1.8.1 Diagrama de Proceso del Área de Coloración
El proceso del Área de coloración de Eternit ecuatoriana S.A., tiene como
entrada factibilidades que son los requerimientos especiales del cliente, y
los productos que tiene un stock de seguridad para cada mes como es el
caso de la teja residencial que tiene un stock de seguridad de 5000 tejas
residenciales color cerámico mensual.
Se planifica los días que se va pintar según la prioridad que tenga cada
producto.
El proceso productivo inicia con la limpieza y calentamiento de la máquina,
preparación de la pintura, alistamiento del producto a pintarse, que tiene un
tiempo que oscila entre 1 hora y 1.33 horas.
A continuación se realiza una descripción de las operaciones del proceso de
pintado en el área de coloración.
Selección de placas: Esta operación consiste en alimentar a la
banda transportadora uno de placas libres de defectos y separar las placas
que tienen defectos como: desgarre, micro fisura, rotura longitudinal total o
parcial, rotura transversal, grumo, etc. Esta operación es realizada por una
sola persona.
Corrección de defectos: Si el defecto que posee la placa es mínimo
y el operador que selecciona placas deja pasar alguna placa a la siguiente
operación, el siguiente operador corrige el defecto lijando este defecto y/o
aplicando manualmente una capa de pintura a la placa que se encuentra ya
en la banda transportadora número uno.
Transporte: Éste es realizado por la máquina mediante una banda
transportadora de cadena.
64
Precalentamiento: Para reducir la humedad que la placa pudiera
tener se procede al secado de la misma mediante radiación de calor a una
temperatura de 260 grados centígrados.
Transporte: Las placas son nuevamente transportadas mediante la
banda transportadora dos que posee las mismas características que la
banda transportadora uno, este transporte se lo realiza hasta la cámara de
pintado.
Pintado: Las placas son pintadas por medio de dos aspersores
mecánicos de pintura, para economizar el desperdicio de pintura.
Enfriado: el producto pasa a una cámara de enfriamiento en donde
la pintura es secada.
Transporte: las placas son transportadas mediante la banda
transportadora número tres en donde se coloca la impresión de la marca y
fecha de fabricación para luego ser tomadas por los operadores y
empacadas. Ver el anexo 2.
3.1.8.2 Diagrama de proceso de la operación preparación de
insumos y máquina
En el proceso de preparación y dilución de pintura, la pintura es colada y
diluida para pintar placa p7 y 111.
En el proceso de limpieza de máquina se retira el plástico strech que se
coloca dentro de la cámara de fraguado, se raspa la pintura seca que se
encuentra aquí con la ayuda de una espátula, se coloca un nuevo plástico
strech si el color que se va a pintar es totalmente diferente al empleado
anteriormente como es el caso de cambio de color entre el rojo y blanco,
verde y ocre, etc.
Para la preparación de la máquina se deben seguir los parámetros de
arranque el cual se calibra la velocidad de las diferentes bandas, se ajusta
la temperatura según la humedad en las que se encuentran las placas Ver
anexo 3.
65
3.1.8.3 Diagrama de Procesos para la Operación Selección de
Placas y Corrección de Defectos
Para el proceso de selección de placas las entradas son las placas a pintar
y como salida las placas que tienen defectos y son separadas y las placas
que van a ser pintadas.
En este proceso el operador realiza una selección visual de cada placa, para
posteriormente alimentar la banda transportadora número uno.
Los principales defectos que dejan fuera del proceso las placas son
desgarrad, microfisura, fisura longitudinal fisura transversal, grupos.
Ver el anexo 4.
3.1.8.4 Diagrama de Proceso: Operación: Pintado de Placas
Este proceso es netamente realizado por la máquina,
Las placas son transportadas a la cámara de precalentamiento para reducir
la humedad de la placa, las que se precalientan mediante radiación de calor,
a una máxima temperatura de 260 grados centígrados para pasar a la
cámara de pintado, mediante son pintadas.
Finalmente la paca pasa a la cámara de secado en donde la pintura es
secada a una temperatura máxima de 234 grados centígrados
Ver anexo 5.
3.1.8.5 Diagrama de Proceso, Operación: Inspección y empacado
de placas.
En este proceso la entrada son las placas pintadas en color, las que son
transportadas en la banda transportadora número tres, aquí se inspeccionan
los posibles defectos visuales que las placas pudieran tener, en el caso de
que las placas posean defectos éstas son apiladas como producto
66
rechazado, si las placas no presenta defectos visuales son tomadas por los
operadores apiladas y empacadas con plástico strech entre cada una de
ellas y almacenadas. Ver anexo 6.
3.1.9 DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo del proceso de coloración de placas inicia con el envío
de una factibilidad, el cual es un pedido especial del cliente, y de un stock de
seguridad mensual que se debe mantener para los productos de línea como
la teja residencial color cerámico, caballetes residenciales color cerámico,
celonit G champeado de 605* 605, celonit g champeado 1215*605.
Posterior a esto se procede a preparar los insumos necesarios como:
pinturas, placas, plásticos, pallets, parámetros de operación de la máquina.
Las placas a pintarse son seleccionadas, para alimentar la banda
transportadora número 1, se corrigen los defectos visuales, en el caso de
que la placa tenga defectos funciones éstas son retirados para
posteriormente afectar al inventario salir del mismo.
El proceso de pintado obedece a parámetros de arranque dependiendo el
estado de humedad de la placa.
Se realiza el empacado de placas.
La entrega física del producto es realizado mediante la elaboración de un
informe de traspaso en la presencia de funcionarios de calidad los cuales
revisan que el producto se encuentre en óptimas condiciones para la venta,
operadores de almacenes y de producción.
67
Figura 37. Diagrama de flujo, área de coloración
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.1.10 DIAGRAMA DE FLUJO
En el anexo 7 se muestra el diagrama de recorrido para la operación de
selección de palcas y corrección de defectos que se ve afectada por la
búsqueda de la gata hidráulica al otro extremo del proceso de pintado en la
operación de empacado, este evento es cíclico ocurre cada 70 o 140 placas
en gris dependiendo la cantidad de rumas de producto que se encuentran
más lejanas de la alimentación de la máquina. Generando demoras y
transportes innecesarios de la gata hidráulica.
68
En el anexo 8 se muestra el diagrama de recorrido para la operación de
empacado de placas que se ve afectada por la búsqueda y transporte
innecesario de la gata hidráulica al inicio del proceso en la operación de
selección de placas y corrección de defectos, este evento es cíclico ocurre
cada 75 placas, es decir cada que se completa una ruma de producto
terminado y es necesario almacenarla y dejar espacio para completar la
siguiente ruma.
3.1.11 DIAGRAMA HOMBRE - MÁQUINA
Mediante el diagrama hombre máquina se buscó encontrar las interacciones
que el operador mantiene con la máquina durante el proceso productivo.
3.1.11.1 Diagrama hombre- máquina de la operación: selección de
placas y alimentación a la banda transportadora 1
El diagrama hombre - máquina de la operación en la que el operador
alimenta la banda transportadora número uno, es posible observar que la
máquina se encuentra operando todo el tiempo y el operador alimenta a la
máquina (banda transportadora uno) constantemente y retirando de la
alimentación placas que tengan defectos o fallas visuales que no puedan ser
corregidos posteriormente.
La actividad de seleccionar la placa toma un aproximado de 5 segundos, la
actividad de colocar la placa en la banda transportadora toma 15 segundos
aproximadamente, Ver el anexo 9
3.1.11.2 Diagrama Hombre –Máquina de la Operación: Corrección
de Defectos en la Banda Transportadora
En el anexo 10, diagrama hombre máquina de la operación en la que el
operador corrige defectos tiene una duración aproximada de 19 segundos,
en la misma que el operador emplea pintura y lija para disminuir dicho
defectos visuales.
69
3.1.11.3 Diagrama Hombre Máquina de la Operación: Retirado de la
Placa y Empacado
En el anexo 11, se puede observar que este diagrama muestra el tiempo de
7.2 segundos que demoran los operadores en tomar la placa de la banda
transportadora número 2 con las dos manos, revisa posibles defectos
visuales o funcionales, y coloca plástico estrech para embalar.
El tiempo que toma a los operadores en deslizar una capa plástico strech
sobre la superficie de la placa de un lado hacia el otro es de 5 segundos
aproximadamente.
3.1.12 DIAGRAMA BIMANUAL
Mediante la ayuda del diagrama bimanual se analizaron las operaciones
realizadas por operadores, con la ayuda de los Therbligs, se analizó la
productividad de los movimientos realizados con las manos durante el
proceso productivo de pintado de placas.
3.1.12.1 Diagrama Bimanual de la Operación Clasificación de
Placas
En este diagrama se puede observar que para la operación de selección de
placas el operador realiza movimientos productivos.
En las actividades como: sopletear la placa con la mano derecha, tomar la
placa con ambas manos, posicionar la placa en la banda transportadora
número uno, mover la placa, existen retrasos inevitables en la mano
izquierda el cual se clasifica como productivos debido ya que esta mano
izquierda se encuentra atenta y lista para apoyar inmediatamente a la mano
derecha. Ver anexo 12
70
3.1.12.2 Diagrama Bimanual de la Operación de Corrección de
Defectos
En este diagrama analiza los movimientos improductivos para ambas manos
durante a búsqueda de defectos estéticos, esta operación se realiza con los
ojos y mientras las manos se encuentran en espera. En la mano derecha
se observa tiempo improductivo mientras la mano derecha lija y corrige los
defectos encontrados, para el movimiento de la colocación de pintura la
mano izquierda realiza movimiento productivo mientras la derecha frota la
pintura esparciéndola. Ver anexo 13
3.1.12.3 Diagrama Bimanual de la Operación Empacado de Placas
Este diagrama permite observar que durante la operación los dos
operadores toman la placa con ambas manos, el cual es un movimiento
productivo, seguido del movimiento de posicionar la placa en la estiba,
siendo este un movimiento improductivo, la toma del plástico strech y el
rodar este plástico sobre la placa representa un movimiento productivo, para
finalizar con la espera de la siguiente placa a ser empacada. Ver anexo 14
3.1.13 MÉTODO DE TRABAJO ESTANDARIZADO
Para la elaboración del nuevo método de trabajo se contó con la
colaboración y conocimiento de los operadores, experiencia en el proceso
tanto del analista como del supervisor del proceso.
3.1.14 DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS REALIZADAS
Para precautelar la seguridad de los operadores al momento de realizar la
limpieza y preparación inicial, se coloca la guarda en la cadena que gira en
la banda transportadora número 3, parte crítica del proceso ya que debe
limpiarse esta zona al momento de cambiar el producto a pintarse, es decir
de color blanco a rojo, etc.
71
La segunda mejora es la compra de otra gata hidráulica, con uñas que
permitan y faciliten el transporte de estibas de teja y placa P7, el
mantenimiento adecuado de la gata hidráulica existente con lo que se
completarían las 2 gatas hidráulicas necesarias para el proceso, la primera
para movilizar el producto para alimentar la máquina y la segunda para
mover el producto al final del proceso para ser colocados de forma ordenada
permitiendo que el montacargas lo almacene en los almacenes de producto
terminado para su despacho final.
La adquisición de un nuevo colador de pintura el cual permite que durante la
preparación y puesta en marcha de la máquina dos personas realicen la
actividad de colar la pintura sedimentada.
La creación de una hoja de trabajo para cada puesto de trabajo tiene como
objetivo permitir a un operador nuevo al proceso tener información de apoyo
de forma visual, práctica y precisa de las actividades a realizarse en ese
puesto de trabajo, el equipo de protección personal que debe utilizar, los
puntos críticos del proceso, las actividades anteriores posteriores a
realizarse en el proceso.
3.1.15 HOJAS DE TRABAJO
Mediante la implementación de hojas de trabajo se busca dotar al trabajador
nuevo o antiguo de la información necesaria del puesto de trabajo a ocupar
como:
Datos informativos del puesto de trabajo: La secuencia del proceso
productivo con el fin de que el trabajador tenga conocimiento de la
importancia del aporte que su trabajo en la cadena del proceso.
El equipo de seguridad que requiere para la realización de sus
actividades.
Herramienta y equipos necesarios para ese puesto de trabajo.
Orden del proceso: es la secuencia anterior y posterior de la operación
respecto al proceso productivo.
72
La descripción de las actividades a realizarse.
Los parámetros de operación que deben revisarse para que el proceso
se lleve a cabo
En caso de ser un puesto crítico de trabajo, se especifican las
actividades que deben realizarse con mayor precaución y en caso de
requerir compañía de otro trabajador.
Ver anexo de 15 al 19.
3.1.16 DIAGRAMAS DE RECORRIDO.
En el anexo 20 se muestra el diagrama de recorrido para la operación de
selección de placas y corrección de defectos que ya no se ve afectada por la
búsqueda de la gata hidráulica al otro extremo del proceso de pintado en la
operación de empacado, En el anexo 21 se muestra el diagrama de
recorrido para la operación de empacado de placas que ya no se ve
afectada por la búsqueda y transporte innecesario de la gata hidráulica al
inicio del proceso en la operación de selección de placas y corrección de
defectos.
3.2 ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO
Para establecer el número necesario de observaciones se emplea el método
de la “tabla de Westinghouse”, se partió de diez mediciones de tiempo con
cronómetro como pruebas, se establece que el tiempo aproximado de ciclo
para pintar una teja residencial color cerámico en el área de coloración es de
4 minutos y 54 segundos, es decir 4.9 minutos, lo cual se traduce en 0.08
horas, en un año se producen alrededor de 48000 unidades de teja
residencial color cerámico, obteniendo como 40 el número de
observaciones necesarias para realizar el estudio de tiempos con
cronómetro para todas las operaciones. Ver anexo 22
Tabla 8. Número de observaciones necesarias según el criterio de la
tabla de Westinghouse.
73
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.2.1 MEDICIONES DE TIEMPO CON CRONÓMETRO
Con el dato obtenido en la tabla 8 se realizaron 20 tomas de tiempo para
cada operación incluyendo las operaciones realizadas por la máquina, las
mismas que tendrán una calificación o valoración de 1, ver el anexo 23
3.2.1.1 Elementos extraños
En la tabla 9 se puede observar el elemento extraño que ocurrió durante la
mediciones de tiempos con cronómetro, éste elemento extraño fue la caída
de una lija en la operación de selección de placas y corrección de defectos,
adicionalmente se encontraron otros elementos extraños tales como el
cambio de rollo de plástico strech, cambio de lija que se descartaron como
elementos extraños por ser actividades cíclicas y que forman parte del
proceso.
Tabla 9. Estudio de tiempos con cronómetro, elementos extraños, Área
de coloración.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
74
Los elementos extraños encontrados durante la toma de tiempos son
representados con una letra, los mismos que se detallan a continuación.
A: Espera de placas, este elemento extraño se presentó en la operación de
inspección de empacado de placas, debido a una demora producida por otra
demora en la colocación de la placa sobre la banda transportadora 1.
B: Cambio de lijas: este elemento se produjo por el desgaste de las lijas en
la corrección de defectos.
C: Cambio de rollos de plástico: se presentó debido a que un rollo de
plástico strech se encontraba partido por la mitad dejando parte de la placa
sin cubrir.
3.2.1.2 Verificación de tiempos
La verificación de tiempos, tabla 10, muestra el tiempo total que al analista le
llevó realizar la medición de tiempos, esta verificación permite medir tiempos
efectivos e inefectivos. A continuación se muestra la descripción detallada
de los tiempos analizados.
Tiempo de terminación: es el tiempo en el que se terminó la toma de
tiempos con cronómetro.
Tiempo de inicio: la hora a la que se empezó la toma tiempos con
cronómetro en segundos.
Tiempo transcurrido: es el tiempo de duración de la toma de tiempos con
cronómetro en segundos.
TTAS: es el tiempo que ha transcurrido antes de empezar la toma de
tiempos con cronómetro, es el tiempo en el cual el experto se prepara
para analizar el proceso.
TTDS: Es el tiempo en el que el analista aún se encuentra en el área de
trabajo después de terminar con la toma de tiempos con cronómetro.
75
Tiempo total: es el tiempo que duró la toma de tiempos con cronómetro
en segundos, es decir, es la diferencia entre el tiempo transcurrido antes
del estudio y el tiempo transcurrido después del estudio.
Tiempo efectivo: es la sumatoria de los tiempos observados totales de las
operaciones.
Tiempo inefectivo: es la sumatoria de los tiempos de los elementos
extraños encontrados durante el estudio de tiempos.
Tiempo total registrado: es la suma de tiempo total, tiempo efectivo y el
tiempo inefectivo.
Tiempo no contado: es la diferencia entre el tiempo transcurrido y el
tiempo total registrado.
Porcentaje de error: es la relación entre el tiempo transcurrido y el tiempo
no contado.
Tabla 10. Estudio de tiempos con cronómetro, elementos extraños
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.2.2 VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Para la valoración del trabajo para cada uno de los puestos de trabajo del
área de coloración se empleó el método de nivelación.
76
3.2.2.1 Valoración de la actuación para la operación: selección de
placas
Tomando en cuenta la capacidad que tiene el operador para seguir el
método de trabajo establecido, la coordinación de su vista y manos para
seleccionar placas en mal estado, la habilidad se califica como buena ya
que al final del proceso se retiran algunas placas defectuosas, es decir
con una ponderación de + 0.05.
El esfuerzo que realiza el operador en este puesto de trabajo se califica
como bueno con una ponderación de +0.05.
Las condiciones de trabajo en este puesto de trabajo es media ya que si
es cierto que existe ruido, partículas de polvo suspendidas en el aire, el
trabajador está dotado del equipo de protección personal como: tapones
auditivos, mascarillas, guantes de cuero, el trabajo se realiza de pie, para
lo cual la ponderación para las condiciones es 0.
La consistencia para este puesto de trabajo se califica como buena, ya
que el operador debe realizar la selección de producto que se encuentra
programado a pintarse, generalmente esto se lo realiza en grandes
volúmenes y varían de peso de cada producto, el operador se encuentra
operando de manera constante, por lo cual la ponderación es de +0.05
Sumando los valores para cada factor se obtiene 0.15, el mismo al que
se debe sumar una unidad.
Tabla 11. Valoración de la actuación, operación: selección de placas.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
77
Tabla 12. Sumatoria de la valoración de la actuación, operación:
selección de placas.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.2.2.2 Valoración de la actuación para la operación: corrección
de defectos
Analizando la capacidad que tiene el operador para seguir el método de
trabajo establecido, la coordinación de su vista y manos para corregir
defectos para lijar defectos y/o esparciendo pintura, la habilidad se
califica como buena con una ponderación de +0.05.
El esfuerzo que realiza el operador en este puesto de trabajo se califica
como bueno, con una +0.05 de ponderación.
Las condiciones de trabajo en este puesto de trabajo es media, con una
ponderación de 0, existe ruido, partículas de polvo suspendidas en el
aire, el trabajador está dotado con el equipo de protección personal
necesario en este puesto de trabajo, tales como: tapones auditivos,
mascarilla, guantes de cuero, el trabajo se realiza de pie.
Tabla 13. Calificación de la actuación, operación: corrección de defectos.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
78
Tabla 14. Sumatoria de la calificación de la actuación, operación:
corrección de defectos.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.2.2.3 Valoración de la actuación para la operación: Transporte
en la banda transportadora No.1
Para el trabajo que es realizado por la máquina la valoración de la actuación
se establece en el 100%
3.2.2.4 Valoración de la actuación para la operación:
precalentamiento de la placa
Para el trabajo que es realizado por la máquina la valoración de la actuación
se establece en el 100%
3.2.2.5 Valoración de la actuación para la operación: pintado de la
placa.
Para el trabajo que es realizado por la máquina la valoración de la actuación
se establece en el 100%
3.2.2.6 Valoración de la actuación para la operación: colocación
de la mancha.
Analizando la capacidad que tiene el operador para seguir el método de
trabajo establecido, la coordinación de su vista y manos para colocar la
mancha o sepia, la habilidad se califica como excelente con una
ponderación de +0.1
El esfuerzo que realiza el operador en este puesto de trabajo se califica
como bueno, con una ponderación de + 0.05.
79
Las condiciones de trabajo en este puesto de trabajo se califica como
mala con una ponderación de – 0.05, pues el trabajador realiza la
operación de pie y con un ligero grado de inclinación, además el
trabajador se encuentra dotado de todo su equipo de protección personal
como guantes, mascarillas y tapones auditivos.
La consistencia para realizar el trabajo se califica como buena con
ponderación de +0.05, debido a que el operador debe realizar de 3 a 4
manchas por placa con la máquina en marcha.
Sumando los valores para cada factor de valores se obtiene 0.15, valor al
cual se debe adicionar una unidad.
Tabla 15. Calificación de la actuación para la operación: colocación de la
macha.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
Tabla 16. Sumatoria de la calificación de la actuación, operación:
colocación de la mancha.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.2.2.7 Valoración de la actuación para la operación: secado de la
placa.
Para el trabajo que es realizado por la máquina la valoración de la actuación
se establece en el 100%.
80
3.2.2.8 Valoración de la actuación para la operación: inspección y
empacado de la placa.
Analizando la capacidad que tiene el operador para seguir el método de
trabajo establecido, la coordinación de su vista y manos para tomar la
placa observar si es que aun posee defectos visuales, separarlas según
sea el caso, apilar para posteriormente colocar una capa de plástico
strech, la habilidad se califica como excelente con una ponderación de +
0.1
El esfuerzo que realiza el operador en este puesto de trabajo se califica
como excelente, con una ponderación de +0.1.
Las condiciones de trabajo en este puesto de trabajo es buena con una
ponderación de cero, pues el trabajador está dotado de equipo de
protección personal.
La consistencia para realizar el trabajo se califica como buena con
ponderación de 0.05, ya que el operador debe trabajar a la velocidad con
que salen las placas desde la cámara de secado.
Sumado los valores para cada factor de valoración se obtiene 0.15, el
mismo al cual se debe sumar una unidad.
Tabla 17. Calificación de la actuación de la operación: inspección y
empacado de placas.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
81
Tabla 18. Sumatoria de la calificación de la operación: inspección y
empacado de placas
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
3.2.3 SUPLEMENTOS.
Tomando en cuenta en las holguras de la industria se tomará:
5% para holguras de necesidades personales.
4% para holguras por fatiga.
1% para holguras adicionales.
Obteniendo un total de 10% para holguras.
La tabla 19 es una parte explicativa, puesto que se encuentra redactada en
el anexo 23.
Tabla 19. Estudio de tiempo con cronómetro, resumen de suplementos,
Área de coloración.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
82
1.- SELECCIÓN DE PLACAS
CORRECCIÓN DE DEFECTOS (Operación
manual)2.- TRANSPORTE EN
LA BANDA No. 1.
(Operación Automática)
3.-PRECALENTAMIENTO
DE LA PLACA
(Operación Automática)
4.-PINTADO DE PLACAS ( Operación Automática)
5.-COLOCACIÓN DE MANCHA
(Operación Manual)
6.-SECADO DE PLACA (Operación Automática)
7.-SELECCIÓN DE PLACAS Y
EMPACADO.
( Operación manuall)
3.3 TIEMPO TIPO O ESTÁNDAR.
Para el estudio de tiempos y movimientos se han tomado en cuenta los dos
tipos de operaciones para poder obtener un tiempo de ciclo de pintado para
cada placa o unidad de producto terminado, estos tipos de operaciones son:
Operaciones manuales: realizadas por el operador.
Operación automáticas realizadas por la máquina.
3.3.1 OPERACIONES AUTOMÁTICAS Y MANUALES DEL PROCESO.
En la figura 39 se describen las operaciones realizadas en el tren de
coloración o área de coloración mecanizado de manera secuencial e
indicando las operaciones que son realizadas por los operadores y las que
se realizan automáticamente mediante cámaras de calentamiento, pintura,
secado y bandas transportadoras, por las cuales el producto atraviesa para
ser transformado en producto terminado.
Figura 38. Operaciones manuales y automáticas del proceso de
coloración, Eternit ecuatoriana S.A.
83
3.3.2 TIEMPO TIPO.
Se determina el tiempo estándar para cada operación, partiendo de los
siguientes tiempos:
∑ Xi : es la sumatoria de los tiempos observados para cada operación.
Número de observaciones: es el número de observaciones realizadas
para cada operación, que en este caso es veinte para cada una.
Te: es el tiempo promedio que se obtiene de la relación entre ∑ Xi
(sumatoria de tiempos observados) y n (el número de observaciones).
𝐓𝐞 =∑ 𝐱𝐢
𝐧 [10]
Te: Tiempo promedio
n: Número de mediciones.
Calificación: es el valor de la calificación de la actuación para cada
operación. Ver tablas de la 13 a la 18. Siendo 100% o para las
operaciones realizadas por la máquina.
Tn: es el tiempo base, se obtiene de multiplicar el te (tiempo promedio
por la calificación)
𝐓𝐧 = 𝐓𝐞 × (𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐧𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞) [11]
Tn: Tiempo base
Te: Tiempo promedio
Porcentaje de suplementos: este valor se deriva de la tabla 21, en la que
se toma 10% para todas las operaciones manuales y 0% para las
operaciones automáticas o realizadas por la máquina.
84
Tt: es el tiempo tipo o tiempo estándar para cada operación, es decir el
tiempo valorado promedio de cada operación añadido el 10 de
suplementos en tiempo.
𝐓𝐭 = 𝐓𝐧 × (𝟏 + 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮 𝐡𝐨𝐥𝐠𝐮𝐫𝐚) [12]
En la tabla 20, se puede observar el tiempo tipo o estándar para cada una de
las operaciones desarrolladas en el área de coloración.
Posteriormente se puede observar el tiempo estándar del proceso en
minutos y en segundos.
El tiempo tipo para el área de coloración es de 289 segundos, es decir que
una placa demora 4,82 minutos en ser pintada en el área de coloración
Tabla 20. Tiempo tipo o tiempo estándar de cada operación para el área
de coloración.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
.
}
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
85
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN MÉTODO PREVIO A LA
ESTANDARIZACIÓN, PERIODO ENERO-ABRIL 2013
En el anexo 1 se muestra un histórico de producción en el cual se detallan
los meses que se tomaron como base para obtener un histórico de
producción y analizar los tiempo de fabricación, preparación por productos y
por fechas de fabricación.
En la tabla 21 se muestra un resumen del histórico de fabricación para el
periodo previo a la estandarización del proceso (enero- abril 2013), en el que
se detallan las referencias pintadas para este periodo, así como también el
tiempo requerido para pintar las referencias mencionadas y las unidades
pintadas por hora para cada uno de los productos mencionados.
Tabla 21. Resumen del histórico de producción, enero-abril 2013.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
En la tabla 22 se resumen los siguientes ítems:
Tiempo de preparación: periódo enero-abril 2013:
Enero: 19.41 horas.
86
Febrero: 14.08 horas.
Marzo: 76.5 horas.
Abril: 67.19 horas.
Tiempos de fabricación: periodo enero-abril 2013.
Enero: 78.37 horas.
Febrero: 63.53 horas.
Marzo: 56.59 horas.
Abril: 54.86 horas.
Tiempo total: es la suma del tiempo de preparación y el tiempo de
fabricación para el periodo enero- abril 2013.
Enero: 97.78 horas
febrero: 77.61 horas
Marzo: 76.5 horas.
Abril: 67.19 horas.
En la tabla 22 se detalla el tiempo de fabricación mensual, el tiempo de
preparación mensual, y la suma de los dos tiempos ya mencionados.
Tabla 22. Resumen del tiempo de fabricación, tiempo de preparación y
tiempo total enero - abril 2013.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
En la figura 39 se representa gráficamente la tendencia mes a mes de cada
uno de los tiempos, siendo de color rojo la tendencia de tiempos para el
tiempo de preparación mensual, de color azul la tendencia del de
87
fabricación, y de color verde la tendencia para la sumatoria de los dos
tiempos anteriormente mencionados.
Figura 39. Resumen del tiempo de fabricación y tiempo de preparación,
enero –abril 2013
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
4.2 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN MÉTODO
ESTANDARIZADO DE TRABAJO, PERIODO MAYO-
AGOSTO 2013
En el anexo 24 se muestra un histórico de producción del método de trabajo
estandarizado, unidades pintadas, tiempo de preparación por producto y por
fechas, a continuación se muestra un resumen del método estandarizado del
trabajo, el mismo que detalla las unidades pintadas, el tiempo de
preparación y el tiempo de fabricación mediante la representación gráfica
88
Tabla 23. Resumen del histórico de fabricación mayo- agosto 2014.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
Tiempo de preparación periodo: mayo-agosto 2013.
Mayo: 10.93 horas.
Junio: 10.93 horas.
Julio: 27.15 horas.
Agosto:1 4.18 horas
Tiempos de fabricación periodo mayo-agosto 2013.
Mayo: 138.69 horas.
Junio: 62.52horas.
Julio: 89.99 horas.
Agosto: 77.52
Tiempo total periodo: mayo-agosto 2013.
Mayo: 149.62 horas
Junio: 75.31horas.
Julio: 117.14 horas.
Agosto: 91.7 horas.
89
Tabla 24. Tiempo de arranque, tiempo de fabricación, tiempo mensual
del método estandarizado
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
Figura 40. Resumen del tiempo de fabricación y tiempo de preparación,
enero –abril 2013.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
4.3 COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE PREPARACIÓN Y DE
FABRICACIÓN ENTRE EL MÉTODO ANTERIOR Y EL
MÉTODO ACTUAL.
En la tabla 25 se muestra la reducción del tiempo de fabricación que
inicialmente para el mes de enero-febrero y marzo 2013 fue 45 horas con
una fabricación de 809.02 toneladas.
90
Para los meses de mayo, junio y julio 2013 se redujo a 37.9 horas para una
fabricación de 785.58 toneladas.
Los meses de marzo y julio 2013 fueron discriminados ya que el tonelaje de
fabricación sale del promedio o rango de estudio puesto que fueron meses
de fabricación irregular como la incorporación de un turno extra lo que no
cumpliría con las condiciones normales de trabajo, este cambio se presentó
por pedidos puntuales del cliente.
Tabla 25. Reducción de tiempo de preparación mensual para el método
previo a la estandarización y el método estándar.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
En la figura 41 se muestra un cuadro comparativo del tiempo de preparación
de máquina para los meses destacando: enero, febrero, abril 2013, periodo
en el que la estandarización aún no se había realizado, y los meses de
mayo, junio, julio y agosto 2013 periodo en el cual el método de trabajo ya
ha sido estandarizado.
91
Figura 41. Comparativo de tiempos de preparación mensual para el
método previo a la estandarización y del método estandarizado.
4.4 MEJORAS AL ADICIONAR UNA GATA HIDRÁULICA AL
PROCESO
Al dotar con dos gatas hidráulicas al proceso se puede observar que la
búsqueda de la única gata hidráulica que en el inicio se tenía se eliminó y
desapareciendo ese evento cíclico como muestra el anexo 20 y 21 (método
estandarizado) respectos al anexo 7 y 8 (método previo a la
estandarización).
Al dotar al proceso con una gata hidráulica adicional ese puede observar la
reducción del tiempo de preparación de insumo y máquina para los
diferentes métodos.
Para los meses: enero, febrero, marzo y abril del 2013 el tonelaje pintado fue
de 1037.98 toneladas con un tiempo de preparación de 65.73 horas dando
un promedio de 15.96 toneladas por cada hora empleada en la preparación
de máquina e insumos.
92
Para los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2013 el tonelaje de pintado
fue mayor es decir de 1308 toneladas con un tiempo de preparación de
65.05 horas, dando un promedio de 20.96 toneladas por cada hora
empleada para la preparación de insumos y maquinaria, incrementado en 5
toneladas por cada hora de preparación.
Tabla 26. Comparativo del tonelaje pintado y el tiempo de preparación
para el método previo a la estandarización y el método posterior a la
estandarización.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
En la tabla 27, se puede observar que en el método previo a la
estandarización la razón entre tiempo de preparación y las toneladas
pintadas es de 0.07 h/Tn, en el método posterior a la estandarización la
razón entre el tiempo de preparación y las toneladas pintadas es de 0.05
h/tn. Mostrando disminución de 0.2 h/tn entre cada método.
93
Tabla 27. Comparativo del tiempo de preparación y el tonelaje pintado
para el método previo a la estandarización y el método posterior a la
estandarización.
(Eternit ecuatoriana S.A, 2013)
4.5 COSTO BENEFICIO
A partir de la tabla 27 se puede deducir que en el método anterior se
empleaban 0.07 horas en preparar la máquina para cada tonelada pintada y
en el método estandarizado se emplean 0.05 horas en preparar la máquina
para cada tonelada pintada, hay un disminución de 0.02 horas de
preparación de máquina por cada tonelada pintada.
Al multiplicar 0.02 ( h/Tn)* 8 (horas diarias de labores)*8(trabajadores)
El resultado es de 4.48 h/ Tn en un día
Al multiplicar: 4.4.8h/Tn* 20 (días laborables de un mes)*4(costo hh)
El resultado es 358.4 USD hora/Tn
El costo de la gata hidráulica fue de 490 USD.
Al dividir 490 USD para 358.4 USD hora/Tn, el retorno sobre la inversión es
de 1.36 meses, en 41 días laborables
94
Los días laborables para el año 2014 serán 251 días (descontados los fines
de semana y feriados), para lo cual el ahorro en este año será de 2194
USD., 6.1 veces el retorno sobre la inversión,
251 días/41 días= 6.1
6.1*358.4 USD= 2194 USD
.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
95
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
La implementación de una nueva gata hidráulica para el proceso
incrementó la productividad en un 31.3%, es decir la velocidad de la
máquina aumento de15.96 toneladas por hora en el método previo a la
estandarización a 20.96 toneladas por hora para el método
estandarizado.
El costo de la gata hidráulica fue de 450 USD, los mismos que fueron
recuperados en un mes de trabajo ya que se aumentó la velocidad en
0.25 tn
Se empleó el método de valoración de la actuación puesto que es el
método menos subjetivo, ya que permite calificar la habilidad, esfuerzo,
condiciones y consistencia las que labora el trabajador mediante un
rango de evaluación corto entre sí.
Los suplementos utilizados fueron los recomendados por Benjamin
Niebels para las industrias, ya que la industrial del fibrocemento y sus
derivados muestra un cuadro de movimientos repetitivos en las
actividades de sus procesos.
Se puede concluir que la estandarización del proceso incrementó la
velocidad de trabajo del área de coloración, pero para que ésta se
mantenga se debe mejorar continuamente el proceso.
La estandarización del proceso redujo tiempos de desperdicio como el
movimiento que realizaba el operador al caminar 100 metros cada vez
que requería mover una estiba con la única gata hidráulica que el
proceso poseía al inicio.
5.2 RECOMENDACIONES.
Se recomienda planificar la producción junto con el área de ventas con al
menos 1 semana de anticipación en especial para el cierre de mes para
evitar entregas fuera del tiempo
96
Para evaluar las mejoras realizadas se recomienda realizar el análisis a
periodos iguales ya que las ventas de mes a mes no siempre son
parejas.
Se recomienda analizar los cambios aleatorios de la demanda en
especial los cambios debido al verano e invierno.
Se recomienda emplear como holgura la holgura constante de 10%,
puesto que esta es la empleada en la industria y analiza las necesidades
personales (5%), fatiga básica (4%) y por fatiga variable (1%).
Se recomienda utilizar el estudio de tiempos por cronómetro puesto que
las actividades desarrolladas en esta área son netamente repetitivas.
Se recomienda realizar la lluvia de ideas para las mejoras a
implementarse anticipando al operador que los futuros cambios serán
para mejorar y simplificar el proceso productivo.
Se recomienda realizar un pequeño estudio de tiempos para analizar el
tiempo de ciclo y así poder establecer el número de observaciones a
realizar mediante el criterio de la tabla de Westinghouse.
Se recomienda analizar ciertas operaciones cíclicas como el cambio de
lijas, cambio de rollo de plástico para embalar el producto puesto que
aunque no se repitan en intervalos, sí son parte del proceso y deben
realizarse.
Se puede concluir que el costo de la inversión de la gata hidráulica se
recupera en un mes y siete días de fabricación, en base al ahorro de
tiempo generado por la disminución del tiempo de preparación de
máquina e insumos.
6. BIBLIOGRAFÍA
96
6. BBLIOGRAFÍA
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de febrero de 2014
7. ANEXOS
98
ANEXO 1
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE COLORACIÓN MECANIZADO. ENERO - ABRIL 2013.
1,3
MES FECHA CÓDIGO PRODUCTO PESO (Kg) CANTIDAD INICIAL FINAL TOTALTIEMPO DE
ARRANQUE
TIEMPO DE
LIMPIEZA
TIEMPO TOTAL DE
PREPARACIÓN DIARIA
TIEMPO TOTAL
DE
PREPARACIÓN
MENSUAL
TIEMPO TOTAL
DE FABRICACIÓN
MENSUAL
TIEMPO DE
PREPARACIÓN
MENSUAL+ TIEMPO DE
FABRICACIÓN
MENSUAL
2-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1911 8,5 14,5 6,00
2-ene.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 77 14,8 15,17 0,37
5-ene.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 686 8 11 3,00 1 0,17 1,17
12-ene.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 1022 10,5 15 4,50 1 0 1
13-ene.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 956 8,5 13,5 5,00 1 0 1
14-ene.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 343 13,5 14,8 1,30 1 0,5 1,5
15-ene.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 4160 8,5 16,5 8,00 1 0,5 1,5
16-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1456 9,5 13,8 4,30
16-ene.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 381 14,3 15,5 1,20
17-ene.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 2061 8 16 8,00 1 0,25 1,25
18-ene.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 865 13 15,25 2,25
18-ene.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 354 15 16,8 1,80
18-ene.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 183 8 9 1,00
21-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1547 10,25 14,8 4,55 1 1
22-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 571 8 9,33 1,33
22-ene.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 465 9,33 11 1,67
23-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 2275 8,5 15 6,50 1 0,5 1,5
25-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 196 8,75 9,8 1,05 1 1
28-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1022 13 15,5 2,50
28-ene.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 567 8 9,75 1,75
29-ene.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 3609 10,5 16,8 6,30
29-ene.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1765 10,8 16,8 6,00
1-feb.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 917 8 11,5 3,50
1-feb.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 178 11,5 13,5 2,00
1-feb.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 78 13,8 14 0,20
4-feb.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1092 13 15,5 2,50 1 0,25 1,25
6-feb.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1547 10,3 14,25 3,95
6-feb.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 459 8,5 10 1,50
7-feb.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 2214 8 15,5 7,50 1 0,5 1,5
9-feb.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 805 13 15 2,00
9-feb.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 1061 8 12 4,00
13-feb.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 455 14,5 15,3 0,80
13-feb.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 681 8 10,83 2,83
15-feb.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 3432 8 14,5 6,50 1 1
18-feb.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1911 10 15,3 5,30 1 0,17 1,17
19-feb.-13 956022 CELONIT PLUS 0.605 X 0.605 X 4 mm 1,68 5408 8 15,25 7,25 1 0,25 1,25
21-feb.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1365 11,6 15,3 3,70 1 0,17 1,17
27-feb.-13 956025 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 5 mm 4,2 1248 11,8 15 3,20
27-feb.-13 956024 CELONIT PLUS 0.605 X 0.605 X 5 mm 2,09 374 8 11,8 3,8
28-feb.-13 956025 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 5 mm 4,2 499 11,8 13,5 1,7
28-feb.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 832 13,5 14,8 1,3
2-mar.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 3328 8 15,5 7,5 1 0,08 1,08
1-ene.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 3172 8 15,3 7,3 1 0,17 1,17
5-mar.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 1005 8 15,25 7,25 1 0,25 1,25
6-mar.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1183 12,5 15,15 2,65 1 0,33 1,33
6-mar.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 527 9,5 11,6 2,1 1 0,25 1,25
7-mar.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1820 9,8 15,17 5,37 1 0,33 1,33
8-mar.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 563 8 9,75 1,75 1 1,17 2,17
3-mar.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 615 9,75 12 2,25 1 0 1
14-mar.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 676 14,5 15 0,5
14-mar.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 1664 8 11 3
16-mar.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 785 12,75 15 2,25 1 0 1
18-mar.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 196 8 9,17 1,17
18-mar.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 832 15,17 15,5 0,33
20-mar.-13 949436 PLACA CELONIT G 605X605 CHAMPEADO 2,55 2153 8,5 11,17 2,67 1 0,33 1,33
22-mar.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 2002 8 15 7 1 0 1
26-mar.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 2080 8,5 12 3,5 1 0 1
2-abr.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1547 8 12,5 4,50 1 0 1
3-abr.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1729 8 14 6,00 1 0 1
4-abr.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1456 10 14,5 4,50 1 0,17 1,17
5-abr.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 425 9,5 11 1,50 1 1 2
10-abr.-13 949436 PLACA CELONIT G 605X605 CHAMPEADO 2,55 1862 8 10,5 2,50
10-abr.-13 956022 CELONIT PLUS 0.605 X 0.605 X 4 mm 1,68 2527 10,5 13,8 3,30
10-abr.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 832 13,8 15,33 1,53
12-abr.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 403 8 9,25 1,25
12-abr.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 403 9,25 11,5 2,25
12-abr.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 316 11,5 13,5 2,00
15-abr.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 261 13 14 1,00 0 0 0
22-abr.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1183 8,5 11,5 3,00 1 0 1
23-abr.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 57 13,33 15,25 1,92
23-abr.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 44 15,25 15,5 0,25
25-abr.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 832 13,8 15,5 1,70 0 0 0
26-abr.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 871 8 15,5 7,50 0
29-abr.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 2132 8 12 4,00
29-abr.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 637 13 14,66 1,66
30-abr.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1183 10,5 15 4,50 0,5 0,5 1
65,73 253,35 319,08
TIEMPO DE FABRICACIÓN TIEMPO DE PREPARACIÓN Y ARRAQUE
EN
ER
O
1 0 1
97,78
1 0,33 1,33
2 0 2
1 0,25 1,25
78,3719,41
1 0,25 1,25
1
MA
RZ
O
19,91
14,08 63,53 77,61
1,15 0 1,15
1 0 1
1
FE
BR
ER
O
1 0,5 1,5
56,59 76,50
1 0,5 1,5
2 0 2
AB
RIL
12,33 54,86 67,19
1 0 1
1 0,5 1,5
1 0 1
1 0,66 1,66
1,25
0,5 0,17 0,67
0,66 1,66
0,17 1,17
1 0,25
99
ANEXO 2
DIAGRAMA DE PROCESO, ÁREA DE COLORACIÓN. ETERNIT ECUATORIANA S.A.
DIAGRAMA DE PROCEOS DEL ÁREA DE COLORACIÓN
DEPARTAMENTO: TDC FECHA:
PIEZA: TEJA RESIDENCIAL ANALISTA: GABRIELA CALERO
MAKE TO STOCK
OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE ALMACENAMIENTO DEMORA
PINTADO
FACTIBILIDAD
20/08/2013
ETERNIT ECUATORIANA S.A
EMPACADOLIMPIEZA Y ARRANQUE DE MÁQUINA
(PREPARACIÓN)
SELECCIÓN DE PLACAS
YCORRECCIÓN DE
DEFECTOS
LIMPIEZA Y
CALENTAMIE-NTODE
MÁQUINA.
PINTADO
SECADO DE
PINTURA
APLICACIÓN DE
SEPIA
INSPECCIÓNY
EMPACADO
APILAMIENTOY
EMPACADO
SECADODE
PLACASBANDA
TRANSPORTADORA 1
BANDA TRANSPORTADORA
2
BANDA TRANSPORTADO
RA 2
100
ANEXO 3
DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN: PREPARACIÓN DE
INSUMOS Y MÁQUINA.
101
ANEXO 4
DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN SELECCIÓN DE PLACAS
Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS.
102
ANEXO 5
DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN DE PINTADO
103
ANEXO 6
DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN EMPACADO DE PLACAS
104
ANEXO 7
DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN SELECCIÓN DE
PLACAS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS
NOMBRE DEL PROCESO: Coloración
PIEZA: Teja Residencial
HOMBRE x
MUJER
INICIA EN: Selección del producto
TERMINA EN: Correción de defectos
MÉTODO DE TRABAJO: Previo a la estandarización
Gabriela Calero
INS
PE
CC
IÓN
TRA
NS
PO
RTE
OP
ER
AC
IÓN
DE
MO
RA
TRA
NS
PO
RTE
ALA
ME
NA
MIE
NTO
TIE
MP
O
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Demora por búsqueda de gata hidraúlica 0,5
Transporte de gata hidraúlica 1
Almacenaje de pallet vacío 0,5
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales 0,13
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1 0,1
Corrección de defectos 0,25
Demora por búsqueda de gata hidraúlica 0,5
Transporte de gata hidraúlica 1
Almacenaje de pallet vacío 0,5
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
1
2
3
4
5
.
.
70
1
70
REALIZADO POR:
SELECCIÓN DE PLACAS Y CORRECIÓN DE DEFECTOS
1
2
3
4
5
.
.
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN SELECCIÓN DE PLACAS Y CORECIÓN DE
DEFECTOS ETERNIT ECUATORIANA S.A
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
Alineación de las placas a la banda transportadora No. 1
Corrección de defectos
Selección de placas que poseen defectos visuales y funcionales
2
105
ANEXO 8
DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN EMPACADO DE
PLACAS
NOMBRE DEL PROCESO: Coloración
PIEZA: Teja Residencial
HOMBRE x
MUJER
INICIA EN: Empacado de placas
TERMINA EN: -
MÉTODO DE TRABAJO: Previo a la estandarización
Gabriela Calero
INSP
ECCI
ÓN
TRAN
SPO
RTE
OPE
RACI
ÓN
DEM
ORA
TRAN
SPO
RTE
OPE
RACI
ÓN
TRAN
SPO
RTE
ALM
ACEN
AJE
TIEM
PO
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
1,4
2
0,05
0,08
0,4
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
1,4
2
0,05
0,08
0,4
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
1
2
.
75
Empacado de placas
Demora por espera de gata hidraúlica
Colocación de gata hidraúlica
Transporte de estiba mediante gata hidraúlica
Almacenaje
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Transporte de gata hidraúlica
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
.
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
.
75
1
2
3
4
5
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
3
4
5
.
Transporte de placas
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN EMPACADO DE PLACAS ETERNIT ECUATORIANA
S.A
REALIZADO POR:
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
EMPACADO DE PLACAS
1
2Transporte de placas
Empacado de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Demora por espera de gata hidraúlica
Colocación de gata hidraúlica
Transporte de estiba mediante gata hidraúlica
Almacenaje
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Transporte de gata hidraúlica
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
106
ANEXO 9
DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN
SELECCIÓN DE PLACAS Y ALIMENTACIÓN A LA BANDA
TRANSPORTADORA 1.
107
ANEXO 10
DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN
CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LA A LA BANDA
TRANSPORTADORA 1.
108
ANEXO 11
DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN
RETIRADO DE LA PLACAS DE LA BANDA TRANSPORTADORA 2 Y
EMPACADO
109
ANEXO 12
DIAGRAMA BIMANUAL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN DE
CLASIFICACIÓN DE PLACAS
110
ANEXO 13
DIAGRAMA BIMANUAL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN DE
CORRECCIÓN DE DEFECTOS
111
ANEXO 14
DIAGRAMA BIMANUAL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN DE
EMPACADO DE PLACAS
112
ANEXO 15
HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, PUESTO DE TRABAJO:
PREPARACIÓN DE INSUMOS Y MÁQUINA
113
ANEXO 16
HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN: LIMPIEZA
DE MÁQUINA
114
ANEXO 17
HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN MECANIZADO,
OPERACIÓN: PREPARACIÓN DE MÁQUINA
115
ANEXO 18
HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN:
SELECCIÓN DE PLACAS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS
116
ANEXO 19
HOJA DE TRABAJO. ÁREA DE COLORACIÓN,
OPERACIÓN: EMPACADO DE PLACAS
117
ANEXO 20
DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN SELECCIÓN DE
PLACAS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS
NOMBRE DEL PROCESO: Coloración
PIEZA: Teja Residencial
HOMBRE x
MUJER
INICIA EN: Selección del producto
TERMINA EN: Correción de defectos
MÉTODO DE TRABAJO: Estandarizado
Gabriela Calero
INS
PE
CC
IÓN
TR
AN
SP
OR
TE
OP
ER
AC
IÓN
DE
MO
RA
TR
AN
SP
OR
TE
AL
MA
CE
NA
JE
TIE
MP
O
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
0,13
0,1
0,25
.
.
70
1
2
SELECCIÓN DE LACAS Y CORRCIÓN DE DEFECTOS
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Alimentación a la banda transportadora No. 1
3
4
.
70
1
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
2
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
REALIZADO POR:
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN SELECCIÓN DE PLACAS Y CORECIÓN DE
DEFECTOS ETERNIT ECUATORIANA S.A
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
1
2
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
3
4
5
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Alimentación a la banda transportadora No. 1
Correción de defectos
118
ANEXO 21
DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN EMPACADO DE
PLACAS
NOMBRE DEL PROCESO: ColoraciónPIEZA: Teja Residencial
HOMBRE x
MUJER
INICIA EN: Empacado de placas
TERMINA EN: -
MÉTODO DE TRABAJO: Estandarizado
Gabriela Calero
INS
PE
CC
IÓN
TR
AN
SP
OR
TE
OP
ER
AC
IÓN
DE
MO
RA
TR
AN
SP
OR
TE
OP
ER
AC
IÓN
TR
AN
SP
OR
TE
AL
MA
CE
NA
JE
TIE
MP
O
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
75
.
75
1
2
3
4
5
.
5
.
EMPACADO DE PLACAS
1
2
3
4
REALIZADO POR:
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Empacado de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE COLORACIÓN, OPERACIÓN EMPACADO DE PLACAS ETERNIT ECUATORIANA
S.A
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
Transporte de placas
Empacado de placas
Selección de placas con defectos visuales y funcionales
Transporte de placas
119
ANEXO 22
ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO PARA DIEZ MEDICIONES
120
ANEXO 23
ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO PARA EL PROCESO DE PINTADO EN EL ÁREA DE COLORACIÓN.
ESTUDIO No. Dos FECHA: Una
OPERACIÓN Coloración de Placas OPERADORES Varios
1 2 3 4 5 6 7
NOTA 1 115% 0,00 0,38 0,43 100% 0,38 0,63 0,63 100% 1,01 1,60 1,60 100% 2,61 0,68 0,68 115% 3,29 0,07 0,08 100% 3,36 0,93 0,93 125% 4,29 0,22 0,28
2 115% 0,00 0,34 0,39 100% 0,34 0,59 0,59 100% 0,93 1,70 1,70 100% 2,63 0,83 0,83 115% 3,46 0,03 0,03 100% 3,49 0,93 0,93 125% 4,42 0,17 0,21
3 115% 0,00 0,32 0,37 100% 0,32 0,63 0,63 100% 0,96 1,62 1,62 100% 2,57 0,85 0,85 115% 3,42 0,03 0,04 100% 3,45 0,98 0,98 125% 4,43 0,14 0,17
4 115% 0,00 0,36 0,41 100% 0,36 0,67 0,67 100% 1,02 1,61 1,61 100% 2,64 0,81 0,81 115% 3,45 0,07 0,08 100% 3,51 0,98 0,98 125% 4,49 0,22 0,27
5 115% 0,00 0,34 0,39 100% 0,34 0,63 0,63 100% 0,97 1,65 1,65 100% 2,62 0,88 0,88 115% 3,50 0,05 0,06 100% 3,55 1,01 1,01 125% 4,57 0,17 0,22
6 115% 0,00 0,35 0,40 100% 0,35 0,51 0,51 100% 0,86 1,59 1,59 100% 2,45 1,02 1,02 115% 3,46 0,05 0,06 100% 3,51 0,73 0,73 125% 4,24 0,17 0,21
7 115% 0,00 0,27 0,31 100% 0,27 0,59 0,59 100% 0,86 1,55 1,55 100% 2,41 0,82 0,82 115% 3,24 0,07 0,08 100% 3,30 0,91 0,91 125% 4,21 0,23 0,28
8 115% 0,00 0,84 0,97 100% 0,84 0,64 0,64 100% 1,48 1,55 1,55 100% 3,03 0,82 0,82 115% 3,86 0,03 0,04 100% 3,89 0,92 0,92 125% 4,81 0,17 0,22
9 115% 0,00 0,37 0,42 100% 0,37 0,61 0,61 100% 0,98 1,54 1,54 100% 2,52 0,87 0,87 115% 3,39 0,07 0,08 100% 3,46 0,87 0,87 125% 4,33 0,22 0,28
10 115% 0,00 0,35 0,40 100% 0,35 0,61 0,61 100% 0,96 1,55 1,55 100% 2,50 0,83 0,83 115% 3,33 0,05 0,06 100% 3,38 0,93 0,93 125% 4,32 0,17 0,22
11 115% 0,00 0,36 0,41 100% 0,36 0,63 0,63 100% 0,99 1,56 1,56 100% 2,55 0,85 0,85 115% 3,40 0,07 0,08 100% 3,47 0,88 0,88 125% 4,35 0,24 0,30
12 115% 0,00 0,42 0,49 100% 0,42 0,61 0,61 100% 1,03 1,55 1,55 100% 2,58 0,85 0,85 115% 3,43 0,07 0,08 100% 3,50 0,93 0,93 125% 4,43 0,18 0,22
13 115% 0,00 0,38 0,44 100% 0,38 0,61 0,61 100% 1,00 1,55 1,55 100% 2,54 0,84 0,84 115% 3,38 0,05 0,06 100% 3,43 0,89 0,89 125% 4,32 0,15 0,19
14 115% 0,00 0,32 0,37 100% 0,32 0,59 0,59 100% 0,91 1,56 1,56 100% 2,47 0,86 0,86 115% 3,34 0,03 0,04 100% 3,37 1,01 1,01 125% 4,38 0,15 0,19
15 115% 0,00 0,33 0,38 100% 0,33 0,62 0,62 100% 0,94 1,58 1,58 100% 2,52 0,75 0,75 115% 3,27 0,07 0,08 100% 3,34 1,00 1,00 125% 4,34 0,13 0,16
16 115% 0,00 0,36 0,41 100% 0,36 0,64 0,64 100% 1,00 1,45 1,45 100% 2,45 0,83 0,83 115% 3,28 0,07 0,08 100% 3,34 0,95 0,95 125% 4,29 0,12 0,14
17 115% 0,00 0,37 0,43 100% 0,37 0,61 0,61 100% 0,98 1,63 1,63 100% 2,61 0,82 0,82 115% 3,43 0,07 0,08 100% 3,50 0,98 0,98 125% 4,48 0,13 0,17
18 115% 0,00 0,25 0,29 100% 0,25 0,63 0,63 100% 0,88 1,61 1,61 100% 2,49 0,75 0,75 115% 3,24 0,03 0,04 100% 3,28 0,88 0,88 125% 4,16 0,25 0,31
19 115% 0,00 0,27 0,31 100% 0,27 0,61 0,61 100% 0,88 1,58 1,58 100% 2,46 0,77 0,77 115% 3,22 0,07 0,08 100% 3,29 0,93 0,93 125% 4,22 0,29 0,36
20 115% 0,00 0,34 0,39 100% 0,340 0,63 0,63 100% 0,97 1,54 1,54 100% 2,51 0,84 0,84 115% 3,35 0,07 0,08 100% 3,41 1,01 1,01 125% 4,43 0,21 0,26
0,00 7,32 8,42 7,32 12,28 12,28 19,60 31,57 31,57 51,17 16,58 16,58 67,75 1,09 1,26 68,84 18,67 18,67 87,51 3,72 4,65
SÍMBOLO TC1 TC2 TO Necesidades Personales 5%
A 0,17 0,67 0,50 4%
1%
10%
-
FORMATO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO
OBSERVADOR
PÁGINA22 de julio de 2013
Gabriela Calero
INSPECCIÓN Y EMPACADO DE PLACAS
Tiempo de terminación
Tiempo de inicio
Tiempo transcurrido (segundos) Fatiga Variable
Especial
Tiempo no Contado
% de error registrado
0,29
20
1,00 1,15 1,00 1,25
7020
% DE SUPLEMENTO 10,0% - - - 10,0% - 10,0%
Fatiga Básica
RESUMEN DE SUPLEMENTOS
11h45
9h30
Tiempo Tipo 0,46 0,320,61 1,58
VERIFICACIÓN DE TIEMPOS
0,08 0,93
20
0,07 0,93
CALIFICACIÓN 1,15 1,00 1,00
20
∑xi 7,32 12,28 31,57 16,58 1,26
n 20 20 20 20
18,67 3,72
Te 0,37 0,61 1,58 0,83 0,06 0,93 0,23
7,32 12,28 31,57 16,58 1,09
18,67 4,65
COLOCACIÓN DE MANCHA O SEPIA SECADO DE PLACASELEMENTO/ NÚMERO DE
DESCRIPCIÓN
SELECCIÓN DE PLACAS Y
CORRECCIÓN DE DEFECTOS TRANSPORTE EN LA BANDA No. 1 PRECALENTAMIENTO DE LA PLACA PINTADO DE PLACAS
tiempo inefectivo
Tiempo total Registrado
Tn 0,42 0,61 1,58 0,83
0,83
ELEMENTOS EXTRAÑOS
Caída de lija
900
6300
91,23
0,5
6391,73
DISCRIPCIÓN
% de Suplemento Total
ObservacionesTiempo total ( segundos)
TTDS (segundos)
TTAS (segundos)
Tiempo Efectivo
628,27
0,09
5400
121
ANEXO 24
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN MAYO-AGOSTO 2013
MES FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO CANTIDAD INICIAL FINAL TOTALTIEMPO DE
ARRANQUE
TIEMPO DE
LIMPIEZA
TIEMPO TOTAL DE
PREPARACIÓN
DIARA
TIEMPO TOTAL DE
PREPARACIÓN
MENSUAL
TIEMPO TOTAL DE
FABRICACIÓN
MENSUAL
TIEMPO TOTAL DE
PREPARACIÓN Y
FABRICACIÓN
MENSUAL
2-may.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 404,3 8 9,8 1,802-may.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 860,6 9,8 14 4,203-may.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 39 8 8,5 0,503-may.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 455 10,8 12 1,203-may.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 422,5 13 14,8 1,806-may.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 81,9 8 8,5 0,50 1 0,33 1,3315-may.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1547 10 15,33 5,33 1 0,17 1,1716-may.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 676 10 12,5 2,5016-may.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 130 13,8 14,33 0,5320-may.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1008,8 11,75 14,25 2,5020-may.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 535,6 8,75 111 102,2522-may.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 2145 8 15,33 7,33 1 0,17 1,1727-may.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 2297,1 8 15,25 7,25 1 0,25 1,2530-may.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 118,3 8,5 9 0,5030-may.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 126,1 9,5 10 0,504-jun.-13 949334 PLACA ARDEX GIGANTE 8P COLOR ROJO TEJA 19,094 473 8 10,25 2,254-jun.-13 949412 CAB. FIJO 111 15G COLORCEL ROJO TEJA 7,5 988 10,8 14 3,204-jun.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 432 14,33 15,42 1,096-jun.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1834 8,5 15,41 6,91 1 0,08 1,087-jun.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1382 8 12,5 4,507-jun.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 339 13,3 15 1,7013-jun.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 134 10,5 11 0,5013-jun.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 139 11 11,5 0,5013-jun.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 170 14,5 15,25 0,7514-jun.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 65 8 8,41 0,4114-jun.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 689 10,5 12,25 1,7518-jun.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 350 14,5 15,8 1,3018-jun.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 328 8,66 10 1,3420-jun.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 2930 9,5 15,5 6,00 1 0 121-jun.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 402 11,75 13,58 1,8321-jun.-13 956023 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 4 mm 3,35 1881 7,5 11 3,5021-jun.-13 956025 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 5 mm 4,2 125 11 11,25 0,2524-jun.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1466 10,75 15,33 4,5824-jun.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 558 8 10,5 2,5026-jun.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 1404 9 15 6,00 0,6 0,25 0,8527-jun.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 2111 10,17 15,33 5,1627-jun.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 359 8,5 9,5 1,0028-jun.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 1101 8 13,5 5,50 1 0,17 1,172-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 918 8 10,5 2,502-jul.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 536 10,83 13,66 2,832-jul.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 169 14 14,5 0,505-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 910 10,83 14,25 3,425-jul.-13 949195 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR ROJO TEJA 19,5 620 8 10,17 2,178-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 646 13,66 15,5 1,84 1 1 29-jul.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 1703 11,5 15,3 3,809-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1014 8 10,8 2,8010-jul.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 1694 8 12 4,00 1 112-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 693 8 10,58 2,58 1 0,42 1,4215-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 428 9,3 11 1,70 1 0,33 1,3318-jul.-13 956025 CELONIT PLUS 0.605 X 12.10 X 5 mm 4,2 1508 8,33 12 3,6718-jul.-13 956024 CELONIT PLUS 0.605 X 0.605 X 5 mm 2,09 832 13 14 1,0022-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 2031 10,8 14,8 4,00 1 0 123-jul.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 1398 7,8 12 4,2023-jul.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 172 14,42 15,25 0,8324-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 917 15,08 16,5 1,4224-jul.-13 949399 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR CERÁMICA 23,4 2097 7,8 16,5 8,7025-jul.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 130 13,8 14,17 0,3725-jul.-13 950859 PLACA ONDULADA P7 111 7P COLOR CERAMICA 27,3 1548 8 13,5 5,5026-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 273 12,8 13,3 0,5026-jul.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 1587 10,84 17 6,1626-jul.-13 950859 PLACA ONDULADA P7 111 7P COLOR CERAMICA 27,3 1021 10,33 15 4,6729-jul.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 926 14,5 17 2,50 1 0 129-jul.-13 950859 PLACA ONDULADA P7 111 7P COLOR CERAMICA 27,3 1707 8 14,5 6,50 1 0 130-jul.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 507 15,5 17 1,50 1 0 131-jul.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 2241 12 18,8 6,8031-jul.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 1213 7,8 11,33 3,53
4-ago.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 73 12,8 14,58 1,78
4-ago.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 72 15 15,33 0,33
4-ago.-13 949226 LIMATESA COLOR VERDE ACEITUNA 3,07 551 10 12 2,00
17-ago.-13 949213 CABALLETE FIJO 92 15G COLOR ROJO TEJA 7 910 8 10,8 2,80
17-ago.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 1368 10,8 15 4,20
19-ago.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 261 14,5 15,3 0,80
19-ago.-13 949394 PLACA ONDULADA P7 111 6P COLOR ROJO TEJA 23,4 884 8 11 3,00
19-ago.-13 950859 PLACA ONDULADA P7 111 7P COLOR CERAMICA 27,3 521 11,3 14,5 3,20
20-mar.-13 949275 CABALLETES RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 5 26 11 12,5 1,50
20-mar.-13 950859 PLACA ONDULADA P7 111 7P COLOR CERAMICA 27,3 871 8 11 3,00
21-ago.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 718 10 11,8 1,80
21-ago.-13 949206 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR CERÁMICA 26 1399 8 16,3 8,30
21-ago.-13 949200 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR CERÁMICA 19,5 169 16,3 17 0,70
22-ago.-13 949266 TEJA RESIDENCIAL COLOR OCRE OTOÑO 15,5 585 8 9,5 1,50
22-ago.-13 949264 TEJA RESIDENCIAL COLOR ROJO TEJA 15,5 1154 12,8 15,5 2,70
22-ago.-13 949330 PL ARDEX GIGANTE 6P COLOR VERDE ACEITUNA 14,256 235 10 11 1,00
23-ago.-13 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 696 10,17 12 1,83
23-ago.-13 949200 PLACA ONDULADA P7 92 6P COLOR CERÁMICA 19,5 178 8 8,58 0,58
23-ago.-13 949206 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR CERÁMICA 26 179 8,58 9,5 0,92
23-ago.-13 949423 CABALLETE FIJO 111 20G COLORCEL CERÁMICA 7,5 256 12,83 13,17 0,34
23-ago.-13 950859 PLACA ONDULADA P7 111 7P COLOR CERAMICA 27,3 512 13,17 15,3 2,13
24-ago.-13 949400 PLACA ONDULADA P7 111 8P COLOR ROJO TEJA 31,2 472 8 10,17 2,17
24-ago.-13 949406 PLACA OND. P7 111 10P COLOR ROJO TEJA 39 150 10,17 11 0,83
24-ago.-13 949412 CAB. FIJO 111 15G COLORCEL ROJO TEJA 7,5 650 11 13 2,00
27-ago.-14 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 735 13,8 15,5 1,70 1 0 1
28-ago.-14 949269 TEJA RESIDENCIAL COLOR CERÁMICA 15,5 1278 8 11,25 3,25
28-ago.-14 949412 CAB. FIJO 111 15G COLORCEL ROJO TEJA 7,5 260 12,6 13,5 0,90
28-ago.-14 949376 PLACA OND. P7 111 12P COLOR ROJO TEJA 46,8 290 13,5 15,3 1,80
29-ago.-13 949376 PLACA OND. P7 111 12P COLOR ROJO TEJA 46,8 569 8 11,17 3,17
29-ago.-13 949423 CABALLETE FIJO 111 20G COLORCEL CERÁMICA 7,5 1424 11,41 15,5 4,09
30-ago.-13 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 5,1 2122 10,8 15,5 4,70
30-ago.-13 949423 CABALLETE FIJO 111 20G COLORCEL CERÁMICA 7,5 260 8 8,75 0,75
30-ago.-13 949201 PLACA ONDULADA P7 92 8P COLOR ROJO TEJA 26 174 9,42 10,17 0,75
31-ago.-14 949437 PLACA CELONIT G 1215X605 CHAMPEADO 3374 8 15 7,00 1 0 1
56,65 9,55 66,2
TIEMPO DE FABRICACIÓN TIEMPO DE PREPARACIÓN Y ARRANQUE
MAY
O
1 0,5 1,5
11,59 138,69
1 0,33 1,33
150,28
1 0,5 1,5
1 0,17 1,17
1 0,17 1,17
JUNI
O
1 0 1
12,87 62,521 0,17 1,17
0,5 0,41 0,91
1 0,27 1,27
0,75 0,17 0,92
75,39
1 0,25 1,25
1 0,25 1,25
1 0 1
1
117,55
1 0,17 1,17
1 0,17 1,17
1 0 1
1 1 2
27,56 89,990,8
1 0,17 1,17
AGOS
TO
1 0,17 1,17
1
1
JULI
O
0 0,8
8
1 0,5 1,5
1 0,17 1,17
0,5 8,5
1 0 1
1 0
77,52 91,70
1 0 1
1 0,17 1,17
1
1
1 0 1
1 0,17 1,17
14,18
1 1
1 1
GLOSARIO
FIBROCEMENTO: Es una mezcla entre fibras de crisotilo, cemento,
puzolana, carbonato de calcio, sal, celulosa. También es conocido bajo el
nombre de amianto cemento.
Es cemento con inclusión de fibras como el amianto.
CRISOTILO: es una fibra de origen mineral, un silicato de cal, aluminio y
hierro que posee propiedades aislantes térmicas, de resistencia o dureza
que pueden compararse con el cristal hilado.
Crisotilo.
Dentro de la fabricación de productos de fibrocemento cumple la función de
generar una malla en la cual las partículas de cemento y puzolana,
carbonato de calcio, etc. Permanecen retenidas para obtener el fraguado y
alcanzar una resistencia buscada.
Tipos de asbesto:
Antofilita:
Amosita:
Crosidolita:
Tremolita:
PUZOLANA: compuesto químico que en la industrial del fibrocemento es
utilizado para aumentar la resistencia de las placas de amianto cemento.
CARBONATO DE CALCIO: Compuesto químico de origen mineral, se
obtiene de moler piedra calcárea, es de color blanquecino, para la industria
del fibrocemento es utilizado como filleres decir es material de relleno de
bajo costo.
RECUPERO SECO MOLIDO: son palcas de fibrocemento secas y molidas
que sirven como relleno en la fabricación de placas de fibrocemento.
CELULOSA: son fibras de origen orgánico que permiten reforzar las mallas
formadas por el crisotilo para facilitar la retención de sólidos como el
cemento, recupero seco, puzolana, carbonato de calcio.
Generalmente se obtiene del papel periódico, cartón, madera.
PERFILES:
P7 92: perfil 7, que consta de 5 ondas.
P7 111: perfil 7, que consta de 6 ondas.
6P: 6 pies.
8P: 8 pies.
10P: 10 pies.
12P: 12 pies.
MOLDEADOS: accesorios fabricados con fibrocemento como caballetes,
tejas, aspiradores para el complementar el sistema de construcción en seco.
Caballetes.
TDC: llamado tren de cloración, es el área en donde se pinta los productos
de línea o productos que hayan sido solicitados por el cliente bajo la
modalidad de factibilidad.
FACTIBILIDAD: es un documento que genera el área comercial para solicitar
a producción la fecha de entrega del producto pintado que es solicitado por
el cliente.
LAYOUT: es la disposición en la que se va a apilar el producto siguiendo un
patrón de fechas de fabricación para poder realizar un seguimiento y
trazabilidad.
PLACA: Lamina de fibrocemento fraguada y procesada, para darle la forma
característica de cada producto.
Producto no conforme es todo aquel producto que no cumpla con los
parámetros y características específicas en el formato xxxx para la
fabricación de láminas onduladas de fibrocemento.
RESANADO: Actividad de corregir, lijar, eliminar rebabas en las placas.
PRODUCTO GRIS: Se conoce como producto gris a las placas y moldeados
terminadas provenientes del patio de Proceso que cumplan con sus días
mínimos permitidos de fragüe, para esto de evalúa la fecha de fabricación y
su color característico predominante del cemento (gris)
PALLET: Estructura de agrupación de carga, fabricada generalmente con
madera. Los pallet, tiene forma rectangular o cuadrada para que sea más
fácil su manipulación.
EPP:( Elementos de Protección Personal), Son todos los equipos de uso
personal que resguardan la integridad física del trabajador, entre ellos
tenemos: guantes, botas, casco, zapatos de seguridad, protectores
auditivos, gafas, mascarillas, etc.
FRAGUADO: Proceso mediante el cual se endurecen las placas al secarse
la materia prima predominante en su composición el cemento.
RUMA O ESTIBA: Es la manera de apilar placas y/o moldes una encima de
otra, la cantidad de estos que se apilan dependerá de las necesidades del
proceso.